10~35kv系统弧光接地过电压的危害及解决办法

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1、10~35kV系统弧光接地过电压的危害及解决办法 摘要:简要地分析了1998年7~10月发生的肖庄、北土城、古城、西罗园变电站事故,这4起事故起因均是10kV单相接地引起的。进一步分析单相接地事故扩大化的原因之一是系统电容电流超标,不能自熄,产生弧光接地过电压。同时提出了限制弧光过电压的各种措施。关键词:10~35kV系统弧光接地过电压事故接地保护接地方式相关站中站:无功补偿及电容器应用建筑电气防雷接地专题DamagesSolutionsofOvervoltageCausedby10~35kVSystemArcEarthing  1 事故情况简介  近几年,随着城网的迅速发展,电

2、缆线路的比例逐年增多,导致对地电容电流剧增。由于10~35kV系统单相接地引发的电网事故愈来愈多,由此带来的经济损失和社会影响也越来越大。  仅就北京供电局1998年7~10月的统计发现,由于10kV系统单相接地而引发的事故便达4起,有的造成全站停电,影响重要用户供电,有的造成主变压器损坏、开关柜烧毁和避雷器爆炸等,简要情况如下:  (1)1998年7月6日,北京肖庄35kV4号母线34路B相发生单相接地,故障持续1h后,引发301开关内附CT主绝缘击穿,开关爆炸起火,1号主变差动跳闸。2号主变在自投过程中经受一次出口短路冲击,由于有载调压开关重瓦斯继电器因振动动作,2号主变也掉

3、闸,造成全站负荷停电。  (2)1998年7月21日,北京北土城站10kV5号母线发生单相接地,在查找故障线路的操作过程中,把5号母线单相接地故障接到了3号母线上,引起211开关爆炸,并造成一台进口全密封110kV、31.5MVA主变压器因出口短范鸹怠?/p>  (3)1998年9月16日,北京古城站10kV5号母线发生单相接地故障,仅过158ms,222内相间短路起火,并将柜内二次线烧毁短路,直流保险熔断,失去直流电源,保护无法启动。2号变低压侧故障持续50s后,10kV4号母线又发生单相接地(201-4刀闸支瓶闪络),单相接地持续35s后,造成201开关至CT引线三相短路,

4、1号主变差动保护动作掉闸。2号主变低压侧故障持续1min25s后,110kV过流保护动作掉开112、302开关,切除了2号主变,全站停电。事故造成4面10kV开关柜烧毁,全站停电6h以上,并影响了重要用户的供电。  (4)1998年10月25日,北京西罗园站10kV线路单相接地,引发了10kV避雷器爆炸、开关柜损坏以及10kV4号、5号母线停电事故,并出现人员伤亡。  2 原因分析  正常情况下,10~35kV中性点不接地系统发生单相接地,允许运行2h。但为什么频繁地发生单相接地迅速发展成相间事故,使事故扩大化呢?原因之一是系统中个别设备存在绝缘薄弱点,另一个重要的原因是由于10

5、kV系统电容电流较大,接地电弧变得不能自熄而产生了较高倍数的弧光接地过电压,据国内外经验,弧光接地过电压倍数最大可达3.5。  在单相接地事故中,通过弧光的电流乃是健全相对地电容电流的总和。为了减小故障总电流,往往采用消弧线圈。装设消弧线圈后,接地点残流不超过10A,接地电弧便不能维持,会自行熄灭。据了解,上述4个事故变电站,只有一个站消弧线圈没投运,该站10kV母线电容电流高达82A,远远高于规程的允许值10A。其它3个站消弧线圈在投运,但由于是根据理论计算值来调整消弧线圈分头的,误差大,脱谐度不满足要求,当发生单相接地时,故障点残流仍大于10A,接地电弧不能自熄,仍产生较高倍

6、数的弧光接地过电压,消弧线圈没有发挥应有的作用,形同虚设。比如,有的变电站10kV系统电容电流理论计算值为43A,但实际测试电流却高达96A。  3 解决办法  3.1 装设消弧线圈 为保证接地电弧自熄,10~35kV中性点不接地系统电容电流超过10A时,一律应装设消弧线圈。  3.2 加强消弧线圈的管理工作  消弧线圈的分头调整,不能仅仅依据理论计算值,应根据实测电容电流值来调整。否则,由于计算误差大,造成消弧线圈发挥不了应有的作用,形同虚设;更为严重的是,有可能造成消弧线圈欠补偿,形成谐振过电压,从而产生负作用。容性电流测试工作应定期开展,测试方法可采用外加电容法,简便有效,

7、适合现场应用。  3.3 消弧线圈技术发展较快,需认真对待选型  老式手动消弧线圈除需停电调分头,不能自动跟踪补偿电网电容电流等缺点外,脱谐度也很难保证在10%以内,其运行效果不能令人满意。据国内外资料统计分析表明,采用老式手动消弧线圈补偿的电网,单相接地发展成相间短路的事故率在20%~40%之间,比采用自动跟踪补偿的电网高出3倍以上。因此,新上消弧线圈应装设自动跟踪补偿的消弧线圈。  目前,自动消弧线圈有四大类:(1)用有载分接开关调节消弧线圈的分接头;(2)调节消弧线圈的铁心

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