典型故案例汇编起

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1、方庄二矿事故案例汇编(共18起)方庄二矿2013年3月25日目录第一章顶板事故案例(2起)事故案例一:岩巷掘进工作面片帮事故事故案例二:采煤工作面推棚事故第二章机电事故案例(2起)事故案例一:设备转动装置伤人事故事故案例二:检修风管伤人事故第三章运输事故案例(6起)事故案例一:横穿运输轨道伤人事故事故案例二:钢丝绳飘绳伤人事故事故案例三:轨道运输伤人事故事故案例四:人力推车放飞车事故事故案例五:违章扛车事故事故案例六:违章扒矿车事故第四章放炮事故案例(3起)事故案例一:岩巷掘进工作面处理拒爆伤人事故事故案例二:瞎炮崩人事故事故案例三:采煤工作面放炮崩人事故

2、第五章打钻事故案例(2起)事故案例一:打钻钻杆伤人事故事故案例二:打钻起火事故案例第六章井筒坠物事故案例(1起)事故案例一:副井井筒坠冰伤人事故第七章火灾事故案例(1起)事故案例一:气割作业引起着火事故第八章瓦斯事故案例(1起)事故案例一:误入盲巷窒息事故第一章顶板事故案例事故案例一:岩巷掘进片帮事故一、巷道概况25设计修改回风下山巷位于XX矿南翼,巷道位于二1煤底板砂岩中,岩层为东南倾斜构造,倾向为122º。巷道顶、底板为中细砂岩;25修改下部车场反掘工作面从25设计修改下部联络巷开口,设计长度243m(斜距),按22°坡度施工。巷道为半圆拱型,钻爆施工

3、,锚网喷支护。巷宽4200mm,巷高3700mm,正常施工循环进尺1.4m,当遇到地质条件发生变化,遇软岩、断层、破碎带、应力集中区等时,缩小循环进尺为0.7m。采用正向装药,串联连线,分次装药、分次起爆的爆破方式。施工步骤:敲帮问顶→引中腰线→画巷道轮廓线→点眼→打眼→吹眼→检查瓦斯→装药→联线→检查瓦斯→警戒→起爆→检查瓦斯→审帮问顶→移前探梁→初喷→打顶锚杆、挂网→出矸→打锚杆、挂网→复喷→成巷。二、事故经过:2010年11月4日四点班,开二区班长陈XX带领职工张XX、赵XX等人在25修改下部车场反掘头进行掘锚喷作业,19点45分进行了第一次放炮,炮

4、后陈XX等人用锚杆将掘进头前方爆破残留下的活矸进行了清理,然后准备装药放第二茬炮,20点30分左右,张XX在拿炮棍顺眼时,前方矸体突然发生了片帮,张XX躲闪不及,被滚落的矸石砸倒,导致其右腿骨折。三、原因分析:1、陈XX等人敲帮问顶工作不彻底,没有发现前方矸体的离层现象,是导致此次事故发生的直接原因;2、巷道顶板下方约1米左右有一层约7-8公分厚的煤线,下部围岩在爆破后平衡被破坏,上部岩石在重力作用及上部煤线的作用下,形成片帮,是造成此次事故的直接原因;3、规程编制存在问题,按先爆破下部再爆破上部施工工序编制,没有考虑到煤线对施工安全影响,施工工艺存在问题

5、也是导致事故发生的主要原因。四、防范措施:1、修改作业规程,爆破作业按照先上部后下部的工序进行;2、加强敲帮问顶工作,每次爆破后用长度不少于3米的二寸钢管对顶、帮活矸进行处理,保证活矸清净,对于有离层预兆的帮顶要采取措施,确认安全后人员方可进行下步工作;3、加强职工安全教育学习培训工作,提高职工自我保安意识和业务保安能力,提高职工警惕性,提高现场应急避险能力。事故案例二:采煤工作面推棚事故一、工作面概况23061工作面位于XX矿-391~-425水平之间,工作面煤层为二1煤,煤层为东倾单一构造,走向27º,倾角20°。采煤工艺为手持式风煤钻打眼,爆破落煤,

6、人工攉煤,刮板运输机运煤,人工支护,全部跨落法处理顶板。工艺流程为:打眼→装药→爆破→支护→攉煤→移槽→回柱放顶。工作面采用DW25-300/100型单体液压支柱和DJB1200型铰接顶梁三梁四柱支护。最大控顶距3.6米,最小控顶距2.4米,工作面最大采高2.3m,循环进度1.2m。采用全部跨落法处理采空区,人工回柱放顶。附图:工作面支架布置图二、事故经过:2009年11月20日0点班,采煤队班前会安排23061采煤工作面前半班放顶后半班采煤。0点30分,班长刘XX对放顶工作进行了分工,其中第二摊(从上到下第20架-第50架)由原XX、陈XX负责,该段顶板

7、条件不好,老唐悬顶面积较大(长5m,宽3m),二人在对责任段支架进行简单维护后,1点40分左右开始放顶。由于现场没有预先准备坑木,且未对放顶段采取有效的加强支护,只是用木头打了一道叉子棚。2点30分左右,当原、陈二人放顶至11棚时,顶板来压,煤墙片帮,临近放顶附近的支架出现明显变形,班长刘XX发现后立即责令二人及临近两摊人员停止放顶撤人。撤人后不久连续7棚支架向煤墙侧严重倾斜。三、原因分析:1、放顶工原XX、陈XX安全意识淡薄,违章作业,在安全防护不到位,加强支护不可靠的情况下进行放顶作业,是导致此次事故的直接原因;2、采煤队安全管理严重不到位,没有按规程

8、要求在工作面规定地点存放坑木等备用材料,造成工人作业时没有材料可用

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