采气队基本操作及应急预案

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1、迪那采气队基本操作及应急预案第一部分采气队基本操作目录1、液控柜建压开井2、关井3、更换压力表4、调产5、计量泵操作6、火炬点火7、井下安全阀卸压8、阀门注脂9、气体检测仪使用10、测温枪的使用11、噪音检测仪的使用12、更换阀门销钉13、加缓蚀剂操作14、正压式呼吸器的使用15、单井手自动切换16、放套压17、更换注脂器18、取样(气、水)19、支线建背压第一项液控柜建压开井一、材料准备无二、工具准备序号工具名称规格数量备注1活动扳手200mm2把2大布4匹三、注意事项1、操作前先确认液控柜后无人;2、星运液控柜开井操作完毕后,确认触摸屏FSC关井信

2、号没有屏蔽,应处于Normal状态。四、操作程序1、检查液压油是否充足(液位在50~70%之间),卡套接头是否牢固,液压流程是否导通(液压油箱排污阀全关、泵入口球阀全开、低压泵回油阀全关、蓄能器出口阀全开、井下安全阀的先导阀入口针阀全开);2、给液控柜送380V动力电源和220V控制电源(电源指示灯亮),检查各项设定参数是否在和理范围内(低压泵2800~3600psi、高压泵11500~12500psi、二级后压力500~1900psi、关井延时:二级油嘴5s→液动翼阀10s→液动主阀30s→井下安全阀);3、推入ESD按钮,在触摸屏上点击刷新按键(美

3、钻),将低压泵设为手动状态,点击泵启动按键,低压泵压力升至1000psi后,拔出先导复位阀(美钻)、按下充压阀(星运),继续打压至1500psi以上,将低压泵设为自动状态;调节先导压力(80~100psi),调节油嘴控制压力(1500psi仅限液动油嘴);4、点击井下安全阀开按键,将高压泵设为手动状态,点击高压泵启动按键,井下安全阀压力升至12000psi后,将高压泵设为自动状态;点击液动主阀“开”按键,点击液动翼阀开按键,按配产要求分三个台阶调节油嘴开度。五、问题处理1、液控柜送电后不能运行1.1、原因排查:易熔塞压力低于30psi。处理方法:建立易

4、熔塞压力。1.2、原因排查:液压油箱液位低于液位开关安装位置。处理方法:补充液压油至50%。1.3、原因排查:“ESD”按钮拔出后没有推回(美钻)。处理方法:推回“ESD”按钮,点击“刷新”按键。1.4、原因排查:主控室关井信号没有复位。处理方法:通知主控室复位关井信号。1.5、原因排查:二级后压力不在液控柜设定范围内。处理方法:建立支线压力。第二项关井一、材料准备无二、工具准备序号工具名称规格数量备注1管钳600mm1把2对讲机1部三、注意事项1、站队长没有指示,不关闭井下安全阀,不关闭生产流程上的手动阀门;2、远程关井后应及时复位;3、做好相关生产

5、数据记录;4、长时间关井要关闭采气树手动翼阀、阀室轨道球阀,将支线压力卸至0.5Mpa,防止形成水化物。四、操作程序1、记录井口数据(油压、套压、技术套压、油嘴开度、产量);2、通知主控室(2136201)远程关井(油嘴、翼阀、主阀关闭,井下安全阀不关闭),关井后通知主控室及时复位;如现场关井(美钻),通知主控室现场关井,拔ESD后立即按下ESD,油嘴、液动翼阀、主阀依次关闭后,再触摸控制面板刷新按键,不关井下安全阀;如现场关井(星运),通知主控室现场关井,在触摸屏点击液动主阀关按键;3、向主控室(2136201)和调度室(2136388、213600

6、0)汇报关井时间;五、问题处理无第三项更换压力表一、材料准备压力表(在有效期内,被测压力在量程的1/3~2/3之间,扣型合适)二、工具准备序号工具名称规格数量备注1活动扳手375mm2把2大布若干3检漏壶1个装满肥皂水三、注意事项1、做好压力表更换前后的记录,填写压力表台帐;2、卸松压力表时,人要站稳,用力要均匀、缓慢,防止摔伤或压力突然刺出;3、安装压力表时,注意表盘方向要对正,且便于操作人员观察。四、操作程序1、记录更换前压力表读数;2、关闭压力表根部阀;3、用一活动扳手固定根部阀,再用另一把活动扳手缓慢卸松压力表,将压力卸为零;4、清除根部阀以及

7、新换压力表接头螺纹内杂物;5、AE扣型压力表应调整密封锥面露出2~3扣螺纹;6、用手抓住压力表根部顺时针旋入根部阀;7、用一活动扳手固定根部阀,再用另一把活动扳手拧紧压力表即可;8、缓慢打开压力表根部阀,观察压力表读数;9、检查渗漏,清理现场并填写好记录。五、问题处理1、压力表根部阀关闭不严,压力卸不净。1.1、原因排查:根部阀内有杂质;阀芯或阀座有破损。处理方法:如根部阀已经关到底,漏量微小,可拆下压力表,微开根部阀,将阀体内杂质冲出,全关后渗漏消失,即可更换压力表;如漏量明显,必须卸掉相应流程压力,更换根部阀后,才可更换压力表。第四项调产一、材料准

8、备无二、工具准备序号工具名称规格数量备注1对讲机1部三、注意事项1、每口井调产前后都要通知主控

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