化学pc段跳闸原因分析

化学pc段跳闸原因分析

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1、化学PCA、PCB段跳闸原因分析一、事故经过2010年1月27日14时40分,化学PCA、B段电源进线开关同时跳闸,化学PCA、B段失电,所带负荷全部失电,空压机MCCA、B段失电,全部空压机电机因低压控制电源失电而跳闸。二、检查经过化学PC段跳闸前,电气检修班王春江、滕云飞开电气二种票进行化学PC联络1214开关、化学水处理MCCA段电源开关综合保护器升级工作,因化学DCS着急送电,先将化学水处理MCCA段电源开关升级完毕,由运行人员操作MCCA段送电完毕。此时滕云飞正对此开关参数进行核对,王

2、春江在化学PC联络1214开关处进行整理工作中误将化学PCA、B段解环点直流开关当作1214开关综合保护器直流合上。由于解环点直流开关公司安装后,正负极性接反,合送此开关后,两段直流电压受短路影响电压下降。另一方面由于化学PCA、B段电源进线开关综合保护器版本没升级到最高,在直流波动情况下综保将会工作不稳定,发出跳、合闸指令,将两段开关不停的合分。此时运行人员与滕云飞在现场检查确认,此现象为综合保护器故障所致,由运行人员将化学PCA段电源开关控制直流拉开,化学PCA段开关停在分闸位置。与此同时王

3、春江发现情况异常将解环点开关拉开,化学PCB段开关也停在分闸位置。最终导致化学段全部停电。三、事故原因1、直接原因:公司安装化学PC段解环点开关未核对上下口极性,极性接反;王春江误合解环点开关,造成直流短路;PCA、B段进线开关综保版本没有升至最高版本。2、间接原因:施工单位施工不认真、监理验收跟踪不到位;2、对机组关于施工单位走后设备普查不到位;3、检修人员对系统不了解,培训不到位。四、电气专业暴露问题:1、当事人隐瞒事件真相,给事件分析带来难度。2、工作班人员在未核对设备名称、监护不到位情况

4、下误将直流解环点开关合上,体现出工作班人员工作经验不足,监护不认真,平时反习惯性违章执行力度不够。3、此次化学PCA、B段跳闸事件暴露出电气检修人员对系统不了解,培训不到位,平时工作不严谨,工作不扎实,思想麻痹大意,对电气设备没有进行全面细致的检查核对,未能及时发现化学PC段解环点极性接反隐患。4、人员素质有待于进一步提高,对电气的重要性和地位认识不足,了解不深,理论水平和实践经验需要进一步加强。五、防范措施1、对1、2号机组直流电源解环点进行普查,对于存在极性接后的,及时进行处理;并举一反三,

5、对机组进行全面检查,在机组运行暂时不能进行处理的情况下,要悬挂明显的警示标志,并对相关专业进行明确的交代,确保不被误动,在机组检修或停机时进行彻底整改。2、将所有母线段上的解环点开关处粘贴明显的标识,并标明作用,防止人员在处理缺陷时造成误动。3、加强人员技术培训,从设计原则、控制理论、现场经验、分析处理事故能力入手,全面提高员工的技术水平和机组的健康水平。4、加强班组反习惯性违章执行力度,工作负责人认真监护,同一工作组只能在一个设备上工作,当一项工作结束后,方可进行下一项工作。5、电气检修工作时

6、要反复核对设备名称,确认无问题方可进行相关操作,杜绝设备名称不清拉合开关、回路不清测量回路参数等不安全事件发生。6、班组长加强班组全面管理,掌握班组人员思想动态,提高班组成员对事故的认知程度。提高班组人员责任心,全员对检修设备负责,并敢于承担相关责任。7、召开专业、班组内部专题分析会,深刻剖析事件原因,认真吸取事件教训,提高大家对公用设备影响到两台机组安全稳定运行的认识。电气检修班2010-2-1

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