降料面法消除炉墙上部结厚

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1、降料面法消除炉墙上部结厚黄玉兴,辛公良,刘 欣,王全贵,刘志奎(济南钢铁集团总公司第二炼铁厂,山东济南250100)摘 要:济钢第二炼铁厂1#高炉因操作过急、风口配置不合理、原燃料波动等原因,出现悬料、崩料、偏料以及冷却壁水温差变化等炉墙结厚征兆,影响了高炉的正常生产,各项技术经济指标恶化。利用高炉计划检修的机会,采用炉喉加喷水管控制顶温的降料面操作,使炉墙结厚物大部分脱落,达到了预期目的。关键词:高炉;炉墙结厚;降料面;炉况中图分类号:TF549+.2  文献标识码:B  文章编号:1004-4620(2004)05-0008-02EliminatingBFUpperWall

2、AccretionwiththeMethodofLoweringChargeLevelHUANGYu-xing,XINGong-liang,LIUXin,WANGQuan-gui,LIUZhi-kui(No.2IronmakingPlantofJinanIronandSteelGroupCorporation,Jinan250100,China)Abstract:Becauseofpreviouslyoperating,unreasonablecollocationofthetuyeres,fluctuantqualityoftherawmaterialandfueletc.,

3、theomensof1#BFwallaccretionsuchasthehanging,slip,unevenchargelevelandvariationaltemperaturedifferenceofwaterincoolingstaveandsoonappeared,thenthenormalproductionoftheblastfurnacewasinfluencedandtechnicalandeconomicindexesworsenedinNo.2ironmakingplantofJigang.Thereforeloweringchargelevelopera

4、tionisadoptedthroughcontrollingthetoptemperaturebyaddingspraypipeinthefurnacethroattomakethescaffoldsfallingoffmostlyandtheanticipativeintentionisreached.Keywords:blastfurnace;BFwallaccretion;loweringchargelevel;furnaceconditions  济南钢铁集团总公司第二炼铁厂(简称济钢第二炼铁厂)1#高炉2001年7月19日大修改造,炉容由123m3扩至128m3,炉

5、顶采用双钟液压传动,上料系统采用微机自动控制。2003年1月29日1#高炉风机由400m3/min改为600m3/min,为适应大风机操作,将风口直径由90mm调整为95mm。2003年2月1#高炉利用系数达到3.91t/(m3.d)。但由于原燃料及操作等各方面的原因,2003年4月高炉炉身上部出现结厚。虽通过调整风口和高温洗炉,但是效果不理想。生铁产量大幅下降,焦比明显升高,各项经济技术指标变差(见表1)。为充分发挥高炉的效能,减少经济损失,决定利用设备中修期间对1#高炉炉墙结厚问题进行处理。表12003年4月1~13日炉墙结厚前后指标对比日期产量/t系数/t.m-3.d-1

6、焦比/kg.t-1风温/℃入炉矿品位/%14814.0058091058.324753.9558991058.434693.8859092058.144663.8359392057.954603.9258990058.664713.8359892058.774603.7060090058.384443.5361090058.794243.5060990058.1104213.5061189058.31炉墙结厚征兆的出现  (1)在原燃料没有大的波动情况下,高炉突然发生悬料现象,而且首次坐料不下,高炉被迫休风。堵双数风口后,才逐渐恢复炉况。加全风后又出现一次坐料现象,坐料后高炉在

7、风压相同情况下,风量明显减小。  (2)东西探尺相差较大,东探尺快,西探尺经常出现滑尺现象。东探尺比西探尺深400mm。出现了偏料现象。  (3)炉身、炉腰冷却壁水温差出现变化,西北方向水温差下降8~10℃。炉身4点温度均有下降,特别是第3点西北方向下降100℃左右。  (4)炉喉煤气CO2曲线紊乱,没有正常炉况时的边缘、中心气流,应是明显的偏料现象。西北煤气CO2高达18%~20%,东南方向只有4%~6%。  (5)高炉风压波动,风量显示较低,而且产量明显下降,平均日产下降20~40t,焦

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