维修电工高级实训报告

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时间:2018-07-11

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1、目  录一、前言1二、电机排故障培训1(一)铣床1(二)钻床2(三)镗床3(四)磨床4四、示波器测量培训5(一)波型偏差测量5(二)双踪示波器测量培训6三、plc设计6(一)机械手7(二)自动滑台9五、实训总结10参考文献11前言面对当下的就业形势,尤其对于我们大专生来说,掌握技能无疑是对自己的就业加一份保障;只有熟悉掌握了技能,才能认自己不处于下风。对于我国缺乏各种技能的人才,通过学校的电工高级培训,让许多同学掌握了一些技能。(一)、实训目的通过实训培养学生的读图能力,使学生全面掌握电工的基本知识、基本操作,常用设备的使用、安装、

2、检测、调试与维护,机床电路故障的分析与处理,同时使学生通过电工基本操作技能训练,注意与生产劳动相结合,重视工艺规程,促进理论联系实际,为今后从事专业打下良好的基础。(二)、实训任务1.本实训要求每人一组完成实训项目。2.严格遵守作息制度,不得迟到缺课,如确需要临时到图书馆查找资料,报告指导教师。3.机床电路故障判断,判断故障的可能原因及排除故障。4.正确操作示波器、图示仪及其使用。5.可编程序控制器(PLC)二、实训内容(一)、机床电路故障诊断(电阻测量法)铣床(X62)(一)铣床1、【故障现象】有制动,其它控制电路都不工作【故障原

3、因】FU1熔断;TC损坏;FU4熔断;KM1损坏;FR1、FR2过载保护等。【排除方法】查变压器TC一、二次绕组的电压正常,查TC(105号线)与FU4(115号线)电压不正常。说明变压器的二次绕组回路断开,更换熔断器FU4,故障排除。2【故障现象】圆工作台正常、进给冲动正常,其它进给都不动作-11-【故障原因】故障范围被锁定在左右、上下、前后进给的公共通电路径;根据圆工作台、进给冲动工作正常,从而得知故障点就在SA2-3触点或连线上。【排除方法】用电阻法:断开SA2-3一端接线,测量SA2-3触点电阻接触不良,故障排除3【故障现象

4、】主轴电动机工作正常,但进给不动作【故障原因】联锁触点KM1接触不良;SQ1(132号)至KM1(140号);KM1(144号)至SA2-1或SQ2-2(152号)导线断线;FR3触点以及至KM2或KM3、KM4导线断线。【排除方法】先按下SB1或SB2,接触器KM1吸合,查TC二次绕组(105号)与KM1(145号)线电压为正常(110V),与KM1(144号)线间电压不正常,查触点KM1接触不良,修复触点,故障排除。4、【故障现象】左、右进给不动作,圆工作台不动作,进给冲动不动作,其它进给正常【故障原因】故障出在左、右进给,圆工

5、作台它们的公共部分:SQ2-2、SQ3-2、SQ4-2以及连接导线。但进给冲动不可以,进一步说明故障落在SQ3-2、SQ4-2触点范围。【排除方法】断开SA2或断开SQ3-2、SQ4-2的一端连线。用万用表电阻档查SQ3-2、SQ4-2触点的电阻、以及连接导线,查SQ3-2触点断开,更换SQ3,故障排除。5、【故障现象】主轴电动机能正常启动,但不能变速冲动【排除方法】断开SQ1-1动合触点的一端连线,或者把SA1拨向断开位置。压合SQ1后,查SQ1-1动合触点的接触电阻完全开路,更换行程开关SQ1,故障排除。(二)钻床1、摇臂不能升

6、降由摇臂升降过程可知,升降电动机M2旋转,带动摇臂升降,其前提是摇臂完全松开,活塞杆压位置开关SQ2。如果SQ2不动作,常见故障是SQ2安装位置移动。这样,摇臂虽已放松,使摇臂不能移动,由此可见,SQ2的位置非常重要,应配合机械、液压调整好后紧固。-11-电动机M3电源相序接反时,按上升按钮SB4(或下降按钮SB5),M3反转,使摇臂夹紧,SQ2应不动作,摇臂也就不能升降。所以,在机床大修或新安装后,要检查电源相序。排除故障时,首先判断是液压系统的故障(如活塞杆阀芯卡死或油路堵塞造成的夹紧力不够),还是电气系统故障。对电气方面的故障

7、,应重新调整SQ3的动作距离,固定好螺钉即可。3、立柱、主轴箱不能夹紧或松开立柱、主轴箱不能夹紧或松开的可能原因是油路堵塞、接触器KM4或KM5不能吸合所致。出现故障时,应检查按钮SB6、SB7接线情况是否良好,若接触器KM4或KM5能吸合,M3能运转,可排除电气方面的故障,则应请液压、机械修理人员检修油路,以确定是否是油路故障。4、摇臂上升或下降限位保护开关失灵组合开关SQ1的失灵分两种情况:一是组合开关SQ1损坏,SQ1触头不能因开关动作而闭合或接触不良使线路断开,当摇臂上升或下降到极限位置后,摇臂升降电动机M2发生堵转,这时应

8、立即松开SB4或SB5。根据上述情况进行分析,找出故障原因,更换或修理失灵的组合开关SQ1即可。(三)镗床1、【故障现象】主轴电动机M1不能启动T68镗床故障的分析与排除【故障原因】主轴电动机M1是双速电动机,正、反转控制不可能同时损

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