浅谈铝电解生产采用计算机智能模糊控制系统生产管理

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1、引言目前国内中间下料预焙槽普遍采用计算机控制,是电解生产的一大进步,其控制系统目前主要有:智能模糊控制系统、自适应控制系统、专家控制系统、自寻优控制系统。电解槽槽型主要有75KA、80KA、160KA、190KA、300KA的中间下料预焙槽,这些电解槽普遍采用上属控制系统进行控制电解生产过程。在应用计算机控制系统的同时对电解生产提出了新的要求,以智能模糊控制系统为例说明。1智能模糊控制系统的概念铝电解生产智能模糊控制系统是建立在模糊数学的基础上模仿人的日常管理对电解槽进行控制。首先其控制系统遵守“勤加工,少下料”的电解

2、生产原则,并以系统监测得到槽电阻的变化来确定电解质中氧化铝浓度,以“正常、减量、增量”来确定下料量,又以“大下料、小下料”来完成工艺要求的氧化铝浓度控制。效应系数在预焙槽生产中,是一项极其重要的生产技术参数,它在的控制,是以各厂的实际情况,人为设定为0.n次/槽日。合理的利用效应可达到清理炉底沉淀,补偿电解槽散热损失的作用,同时根据效应峰值电压可判断电解槽的行程状态,阳极底掌消耗情况,电解质的清洁程度,极距有无问题等。但是如果控制不好,就会使电解生产电耗增加,给电解生产带来不利影响。计算机模糊控制系统对效应的控制,是根

3、据人为设定0.n次/槽日的基础上,以效应时间间隔所设定的,计算机在控制中,在下次效应周期时间即将临到时,即以“减量”状态控制下料量,来降低电解质中的氧化铝浓度,此时控制面板将显示“正常周期”在此状态下,如等待效应失败,将一直减量或强行停止下料若干时间,此时控制将显示“等待周期1”“取消阳极”在此停料取消阳极移动的情况下,达不到预期目的,将又重新反复第一次过程,此时控制面板将出现“正常周期2”直至效应发生。计算机模糊控制系统对电压控制分为两个区:正常区,上下不控制区,如图示:上不控制区安全区上控制区下控制区安全区下不控制

4、区在上不控制区电压限定为:4.8V,下不控制区限定为:3.8V。这是安全控制区。在生产中有时需上抬或降槽电压,在操作中,当超过安全区,计算机将失去对电解槽的控制,此时需手工调到可控范围内。2预焙槽技术条件的摆布中间下料预焙槽生产,一般采用“四低一高”即:低氧化铝浓度、低电解质温度、低分子比、低效应系数、高极距。这种工艺条件要求生产管理及其精细,各个技术条件合理匹配,才能发挥出优势。而计算机智能模糊控制系统,经过多年的实践,完全满足了这种要求。我们知道槽工作电压主要包括:V檀工作=V阳极压降+V效应均摊+V阴极压降+V极

5、化电压+V电解质在这五项中,效应分摊电压、电解质是可以调整、控制的。在电解生产中,一部分电能转化为化学能外,大部分电能都转化为热能,所以在生产中,电能的利用率是较低的,槽工作电压确定之后,保持好电解槽的热平衡是一项非常重要的工作。生产技术条件中,铝水平的高低对槽子的热平衡、炉膛的伸腿影响较大。为此保持合理的铝水平,对经济技术指标有一定影响。我公司的电解槽炉膛规格为5280×2930×500mm。笔者从实际工作中测的新启动槽炉膛,每1公分铝水平大约为275~280kg。炉帮建好后,炉膛缩小5%左右,此时每公分铝水大约为2

6、70kg,保持出铝后铝水平20~22公分,槽子中再产铝大约为5.5~6吨之间。而生产中熔融状态下的电解质密度为2.1g/cm,铝水的密度为2.27g/cm。一旦铝水平确定之后,由于电解槽有较强的自平衡能力,为此,当电解槽处于热平衡时,就要求有其相应的电解质水平与之相对应。笔者在生产中发现,对75kA中间下料预焙槽,当铝水平保持在20~22公分,在分子比为2.6,槽电压设定为4.30的前提条件下,电解质水平是可以保持在20公分左右。计算依据为:(538×293×20—112×73×12×15.5)×95%×2.1=(31

7、52680—1520736)×1.995×10一=3255.7kg3255.7÷20~163kg每公分电解质水平大约在163kg。在生产中,当电解质水平低于20公分时,槽电解质的容量就达不到3吨,(考虑到火眼处测得高度与中间测的水平数值有差别)而5~6吨左右的再产铝,与2吨左右的电解质相匹配,是不合理的,这样槽子极易长伸腿,且易产生大量沉淀,“AE”增加,影响系列电流的平稳,使电解槽趋向冷行程,技术条件无法保持在控制范围之内,从而造成电耗的增加。根据预焙槽生产的特点,在电解质水平较低的情况下,电解质没有足够的量,来溶解

8、其中的氧化铝,使大量的氧化铝沉到炉底,此时计算机控制系统一直处于“增量”状态,实际上是人为给控制系统传输“错误”信号所造成的。这种情况如不及时处理,电解槽生产状况将进一步恶化:炉膛变小、伸腿长,炉底长结壳,使炉底压降升高。电解质中氧化铝浓度与槽电阻有一定的关系:电阻()氧化铝%由图可以看出:氧化铝浓度过高过低槽电阻都增加,计算机控

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1、引言目前国内中间下料预焙槽普遍采用计算机控制,是电解生产的一大进步,其控制系统目前主要有:智能模糊控制系统、自适应控制系统、专家控制系统、自寻优控制系统。电解槽槽型主要有75KA、80KA、160KA、190KA、300KA的中间下料预焙槽,这些电解槽普遍采用上属控制系统进行控制电解生产过程。在应用计算机控制系统的同时对电解生产提出了新的要求,以智能模糊控制系统为例说明。1智能模糊控制系统的概念铝电解生产智能模糊控制系统是建立在模糊数学的基础上模仿人的日常管理对电解槽进行控制。首先其控制系统遵守“勤加工,少下料”的电解

2、生产原则,并以系统监测得到槽电阻的变化来确定电解质中氧化铝浓度,以“正常、减量、增量”来确定下料量,又以“大下料、小下料”来完成工艺要求的氧化铝浓度控制。效应系数在预焙槽生产中,是一项极其重要的生产技术参数,它在的控制,是以各厂的实际情况,人为设定为0.n次/槽日。合理的利用效应可达到清理炉底沉淀,补偿电解槽散热损失的作用,同时根据效应峰值电压可判断电解槽的行程状态,阳极底掌消耗情况,电解质的清洁程度,极距有无问题等。但是如果控制不好,就会使电解生产电耗增加,给电解生产带来不利影响。计算机模糊控制系统对效应的控制,是根

3、据人为设定0.n次/槽日的基础上,以效应时间间隔所设定的,计算机在控制中,在下次效应周期时间即将临到时,即以“减量”状态控制下料量,来降低电解质中的氧化铝浓度,此时控制面板将显示“正常周期”在此状态下,如等待效应失败,将一直减量或强行停止下料若干时间,此时控制将显示“等待周期1”“取消阳极”在此停料取消阳极移动的情况下,达不到预期目的,将又重新反复第一次过程,此时控制面板将出现“正常周期2”直至效应发生。计算机模糊控制系统对电压控制分为两个区:正常区,上下不控制区,如图示:上不控制区安全区上控制区下控制区安全区下不控制

4、区在上不控制区电压限定为:4.8V,下不控制区限定为:3.8V。这是安全控制区。在生产中有时需上抬或降槽电压,在操作中,当超过安全区,计算机将失去对电解槽的控制,此时需手工调到可控范围内。2预焙槽技术条件的摆布中间下料预焙槽生产,一般采用“四低一高”即:低氧化铝浓度、低电解质温度、低分子比、低效应系数、高极距。这种工艺条件要求生产管理及其精细,各个技术条件合理匹配,才能发挥出优势。而计算机智能模糊控制系统,经过多年的实践,完全满足了这种要求。我们知道槽工作电压主要包括:V檀工作=V阳极压降+V效应均摊+V阴极压降+V极

5、化电压+V电解质在这五项中,效应分摊电压、电解质是可以调整、控制的。在电解生产中,一部分电能转化为化学能外,大部分电能都转化为热能,所以在生产中,电能的利用率是较低的,槽工作电压确定之后,保持好电解槽的热平衡是一项非常重要的工作。生产技术条件中,铝水平的高低对槽子的热平衡、炉膛的伸腿影响较大。为此保持合理的铝水平,对经济技术指标有一定影响。我公司的电解槽炉膛规格为5280×2930×500mm。笔者从实际工作中测的新启动槽炉膛,每1公分铝水平大约为275~280kg。炉帮建好后,炉膛缩小5%左右,此时每公分铝水大约为2

6、70kg,保持出铝后铝水平20~22公分,槽子中再产铝大约为5.5~6吨之间。而生产中熔融状态下的电解质密度为2.1g/cm,铝水的密度为2.27g/cm。一旦铝水平确定之后,由于电解槽有较强的自平衡能力,为此,当电解槽处于热平衡时,就要求有其相应的电解质水平与之相对应。笔者在生产中发现,对75kA中间下料预焙槽,当铝水平保持在20~22公分,在分子比为2.6,槽电压设定为4.30的前提条件下,电解质水平是可以保持在20公分左右。计算依据为:(538×293×20—112×73×12×15.5)×95%×2.1=(31

7、52680—1520736)×1.995×10一=3255.7kg3255.7÷20~163kg每公分电解质水平大约在163kg。在生产中,当电解质水平低于20公分时,槽电解质的容量就达不到3吨,(考虑到火眼处测得高度与中间测的水平数值有差别)而5~6吨左右的再产铝,与2吨左右的电解质相匹配,是不合理的,这样槽子极易长伸腿,且易产生大量沉淀,“AE”增加,影响系列电流的平稳,使电解槽趋向冷行程,技术条件无法保持在控制范围之内,从而造成电耗的增加。根据预焙槽生产的特点,在电解质水平较低的情况下,电解质没有足够的量,来溶解

8、其中的氧化铝,使大量的氧化铝沉到炉底,此时计算机控制系统一直处于“增量”状态,实际上是人为给控制系统传输“错误”信号所造成的。这种情况如不及时处理,电解槽生产状况将进一步恶化:炉膛变小、伸腿长,炉底长结壳,使炉底压降升高。电解质中氧化铝浓度与槽电阻有一定的关系:电阻()氧化铝%由图可以看出:氧化铝浓度过高过低槽电阻都增加,计算机控

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