欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:10292409
大小:54.00 KB
页数:4页
时间:2018-07-06
《热电厂循环水系统水处理技术的应用 》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、热电厂循环水系统水处理技术的应用摘要:独山子热电厂有三台发电机组,分别为25M3/h,保有水量为11000m3。自投产以来,一直未做处理,同时与鱼池相连,存在着较为严重的腐蚀问题和生物粘泥问题,每年因腐蚀问题造成凝汽器铜管泄漏达200根,由于生物粘泥,每个季度都需要胶球清洗,有时需要高压水冲击,造成检修费用大大增加。因为冷却不下来,各用水部门在天热时加生水冷却,造成用水量增加。针对这些问题,我们做了全面调研,采取切断鱼池和化学加药的水处理技术方案,提高了汽轮机凝汽器的真空度和水资源的利用率,达到了经济发供电。 2热电厂循环水系统概况 热电厂循环水系统运行参数见表1。
2、表1热电厂循环水系统运行参数 项目 单位 运行参数 循环水量 m3/h 10300 保有水量V m3 11000 温差 ℃ 8~12 蒸发损失量E m3/h 90 风吹损失D m3/h 10 3水处理技术方案 3.1杀菌剥离清洗 杀菌剥离的目的是去除附着在系统中的粘泥和粘泥附着物,切断其对药剂的隔绝作用,使药剂最大限度发挥其缓蚀阻垢作用。 A、集水池水位降至最低安全水位,以节约药剂用量。 B、投加粘泥剥离剂400mg/L进行杀菌剥离。 C、观察冷却塔顶部配水装置和塔内壁的粘泥、菌藻的去除情况,出水孔堵塞缓解情况,塔内壁绿苔消失
3、,通过测试循环水浊度变化,在浊度2~4小时不变,可以结束杀菌剥离。可开大补充水及排污阀进行置换排放。 测试项目:浊度,1次/2h;pH值,1次/h。 3.2正常运行加药方案 (1)阻垢缓蚀剂:DL-6,投加浓度20mg/l。缓蚀阻垢剂在进行基础投加后,应用加药装置连续均匀地加入系统,以维持药剂浓度的平稳。如果药剂浓度波动较大,则对循环水系统运行不利,低则影响药剂使用效果,高则浪费药剂。 (2)杀菌剂:非氧化性杀菌剂和氧化性杀菌剂交替使用。 非氧化性杀菌剂,每月投加一次,投加浓度50mg/l。 氧化性杀菌剂,每天投加一次,投加浓度50mg/l。 3.3水质控制指
4、标和分析频次 表2水质控制指标和分析频次 序号 控制项目 频次 控制指标 1 水温 1次/h ≤28.0℃ 2 COD 1次/d ≤10mg/l 3 Ca2+ 1次/d 75mg/l≤Ca2+≤500mg/l 4 浊度 6次/d ≤10FTU 5 pH 2次/d 8.0~9.0 6 药剂浓度(以PO43-计) 6次/d 总磷2.0~3.0mg/L 7 异养菌总数 2次/7d ≤1.0×105个/ml 8 生物粘泥 2次/7d ≤5ml/m3 9 浓缩倍数 2次/7d 5.0~6.0 10
5、Cu2+ 2次/7d <0.1mg/L 11 腐蚀速率 月度 ≤0.005mm/a 4水处理技术应用效果 热电厂循环水系统经过杀菌剥离清洗后正常投加水处理药剂,现循环水系统运行良好,循环水水质各项分析监测数据基本控制在指标范围内,循环水系统浓缩倍数上升较为理想约5~6之间。研究院防腐中心对其系统进行了系统腐蚀速率监测,监测结果表3。从监测结果看,热电厂循环水系统运行较好,黄铜腐蚀速度合格。 表3 系统腐蚀速率监测(1) 执行标准 《冷却水分析和试验方法》(1993版) -中国石油化工总公司(生产、发展部)颁布 监测仪器 电子天平量程:0~1
6、00g,精度:±0.1mg 监测地点 热电厂三号凉水塔出口处 监测日期 9月12日10:30 至 10月14日16:30 10月8日16:30至 11月1日11:30 11月8日10:30至 12月9日11:30 监测时间 773.5h 571h 745h 试片材质 黄铜 试片表面积(cm2) 20 腐蚀速率(mm/a) 0.0023 0.0030 0.0040 试片外观 光亮,无腐蚀 光亮,无腐蚀 光亮,无腐蚀 指标 黄铜≤0.005mm/a,无明显孔蚀现象。 总体来看,循环水水处理技术应用在热电厂近四个月来,各项
7、运行指标和监测数据均达到并优于国标GBJ50-83和中国石油天然气股份有限公司炼油化工企业工业水管理制度。 5经济效益评估 5.1降低煤耗 根据等效热降理论计算可以知道:真空每提高1%,汽轮机效率提高1%,全厂效率提高1%。由前述数据可以知道,今年9、10月份真空比去年同期的平均-82Kpa提高了-7Kpa,真空度提高了8.5%。预计全年平均提高在10.25%以上。那么汽轮机效率和全厂效率都将提高10.25%,电厂全年煤耗款5000多万元,由此带来的煤耗降低=5000×10.25%=512.5(万元)。 5
此文档下载收益归作者所有