南二下延十七层八面采后总结

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1、南二下延十七层八面采后总结综一队二OO九年七月一日一、工作面概况:1、采面位置及地表关系:该工作面位于南二下延采区绞车道南侧,南临F71逆断层,东接十七层七面,上为十六层十面采空区。平均走向长度689m,平均倾向长度165m,面积约107444m³。地面地势平坦,为二九一农场旱田地,水田、铁路红兴隆电塔,水体为二道河子、九号沟。地表标高为+66.0m。2、煤层情况本煤层为17层煤,煤层厚度为3.65~4.1m,煤层倾角为16°~19°,硬度中等,煤层节理较发育,层里不发育,煤层无岩浆岩侵入,煤层自然发火期为30~45天。煤牌号为气煤,颜

2、色为黑色,质纯半亮煤为主,煤层含水性差,脆性中等。煤的灰分为14.56%,挥发分为42.46%,容重为1.30t/m3。.煤层顶板:伪顶为0.1~0.2m厚度的灰黑色炭质粉砂岩,局部发育易冒落。直接顶为1.0m厚度的中粒灰白粉砂岩;老顶为3.0m厚度的细粒灰白粉砂岩。煤层底板:无伪底,直接底为灰黑色粉砂岩。3、地质构造本煤层为单斜构造,倾角在16°~19°之间。该面断层发育,都为倾向断层,落差在0.3~3.2m之间,断层处顶板破碎。其中有一个断层贯穿整个工作面,有十一个局部发育在工作面中。各断层情况如下:F1为逆断层,落差H=1.0m,

3、倾角70°;F2为正断层,落差H=1.0m,倾角60°;F3为正断层,落差H=1.0m,倾角50°;F4为正断层,落差H=0.8m,倾角62°;F5为正断层,落差H=0.3m,倾角58°,根据十六层十面实际揭露,预计该断层延伸至采面内落差增加到1.9m左右;F6为正断层,落差H=0.6m,倾角58°;F7为逆断层,在下料道揭露落差H=1.8m,倾角80°,在皮带道揭露落差H=3.2m,倾角82°;F8为正断层,落差H=3.0m,倾角88°;F9为正断层,落差H=0.3m,倾角75°。F10、F11、F12断层,在十六层十面实际揭露,在十

4、七层八面内发育。4、水文情况该工作面所处的南二下延采区存在四系层,厚度为150~165m,以粗砂含砾及细砂岩为主,分上部隔水层两层以泥岩砂质为主,厚度2.0m、3.0m,下部隔水层为泥岩粉砂为主,厚度为2.0m,12m,埋深为-100~-110m,三系层厚度为23~60m,岩性为粗砂岩及粉细砂岩,为近似隔水层,三系层埋深为-140~-180m,该工作面的标高上、下限为-610.00m,-700.00m。5、工作面设备选型及布置:本面根据煤层厚度,顶底板岩性选用支架ZZ-6000/25/50来支护工作面顶板,该支架支撑高度在2.5-5.0

5、米之间,并可根据顶板情况随意调整前梁部分和护帮板,使之充分接顶共109部支架。工作面刮板运输机:型号:SGZ-800/800,中双链,链速1.83m/s,底封板,输送量1500t/h,电机功率:2×400kW。MG-500/1130-WD采煤机,滚筒直径2.0。电机功率:500kw。破碎机型号:PCM-200,锤式,生产能力:1000t/h,进料口宽度700mm,电机功率:200kW。转载机SZZ-1000/400,输送量:2500t/h,长度60m,爬坡角度10°,圆环链2-φ34×126mm。皮带机SSJ-1200/400,带速3.

6、15m/s,输送量1200t/h,这些设备充分满足了此工作面生产能力。二、回采时间:2008年11月10日——2009年6月10日三、回采生产情况:1、2008年11月:本月初我队对南二下延十七层八面进行初采,工作面长165米,平均采高3.84m。在本面开采的试运行期间,机组的变频器故障共影响两个原班的生产,南二下延主机皮带做头,更换皮带主动辊,影响了一个原班的生产。皮带队一台皮带的减速机一轴损坏,单机运行,限制了我队的出货量,也影响了本月的原煤产量。此外在正常的回采期间,两次机组摆线齿的损坏也影响了四个小班的生产。同时供电的几次问题也

7、影响了我队的原煤产量2、2008年12月:在本面月初的回采过程中,工作面开始揭露断层群中的第一条断层,随着工作面的推进,逐次的将断层一一揭露,我队针对现场断层揭露情况,制定了相应的过断层措施和施工方法,并在提前对断层顶板破碎处注入了马丽散,有效的控制了顶板,使工作面较顺利的通过了先前揭露的几条断层。受南二下十七层煤柱影响,工作面下巷顶板压力较大,顶板下沉严重,我队对顶板进行了加强支护,超前加密打设单体,但在工作面推进的过程中,每班需要对皮带及转载机底部拉底,耗费了大量人力和时间。而且工作面上巷受顶板压力大的影响,也出现了局部片帮的情况,

8、为此我队对上巷片帮及顶板冒落严重的地段,进行了打设贴帮柱刹帮和单体挑半等维护措施,起到了一定的效果。本月份机组共发生两次较大的事故。月初机组上截割部电机烧坏,处理更换上截割部电机影响了一个原班的生产,19日

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