AOD炉烟气余热回收应用工程实践.doc

AOD炉烟气余热回收应用工程实践.doc

ID:10065755

大小:24.50 KB

页数:2页

时间:2018-05-23

AOD炉烟气余热回收应用工程实践.doc_第1页
AOD炉烟气余热回收应用工程实践.doc_第2页
资源描述:

《AOD炉烟气余热回收应用工程实践.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、AOD炉烟气余热回收应用工程实践  摘要:介绍了北海诚德镍业有限公新建3台70吨AOD炉各配置一套双压余热锅炉,三套余热锅炉产生的饱和蒸汽用于除尘系统汽轮机透平做功,驱动引风机工作,从而达到节能降耗、并为后续除尘系统安全运行提供保障。关键词:AOD炉烟气、翅片管式余热锅炉、蓄热器中图分类号:C35文献标识码:A1、概况AOD精炼炉与一般转炉相比,有着冶炼时间长,吹氧强度低,脱碳速度小,CO含量低等特点,因此AOD精炼炉烟气中的CO回收价值不大。精炼炉炉气一般采用完全燃烧方式,冶炼时产生的含CO的烟气在炉口和吸入的空气混合燃烧后,产生的烟气温度~1450℃,完全

2、燃烧后的精炼炉烟气具有温度高,烟温波动大,含尘量高等特点。目前,AOD精炼炉烟气冷却一般采用水冷处理方式,即将AOD精炼炉冶炼所产生的烟气从其炉顶抽出,经水冷烟道冷却降温后,再经机力空冷机或直接混入冷风降到150℃,进入布袋除尘器净化,并经风机由烟囱排往大气。故采用水冷方式不仅浪费了烟气中大量高品位的能源,而且还要消耗大量水资源和电力,且水冷设备使用故障率高、寿命短,占地面积大,无经济效益。2北海诚德镍业有限公司新建有3台70吨AOD炉,为充分利用电炉冶炼产生的高温废气,将传统的水冷方式改为余热锅炉降温方式,为防止进入余热锅炉的温度过高损坏锅炉,在炉顶采用水冷

3、弯头辐射受热,温度降至~1000℃进沉降室,沉降室出来的烟气进入余热锅炉冷却降温,然后进入后续布袋除尘器净化、排放。余热锅炉产生的低压蒸汽用于除尘系统汽轮机透平做功,驱动引风机工作,从而达到节能降耗、并为后续除尘系统安全运行提供保障的目的。采用余热锅炉降温与水冷方式相比不仅产生了蒸汽,驱动除尘风机工作,而且大量节约了电能,同时余热锅炉的使用寿命比水冷烟道大为提高,并减少了烟道的维修时间及运行费用;系统也无需设置循环水冷却塔,所以,通过对AOD炉烟气余热进行回收,不仅节约了炼钢车间的电耗,减少了吨钢能耗指标,还提高了全厂的循环经济效益。2、主要技术方案及措施2.

4、170吨AOD炉余热回收装置设计参数(单套)废气量:110000Nm3/h废气性质:AOD炉冶炼高温烟气废气粉尘含量:2

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。