高炉定修休风、复风方案

高炉定修休风、复风方案

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1、高炉定修休复风方案1.休风时间:2010年1月28日6:00~28日22:00.2.主要检修项目。3.休风料:3.1总加焦量(干):170.31T,水份焦按实际测得的水分补。3.2加入方式:3K+H1×8+H2×6+H3×6+H4×7H1H2H3H4正常料焦比500440410380360(带焦丁)矿批为70t;K:为净焦(同H1焦批)3.3加入部位:休风时3K到达炉腰中部,切忌上过头。3.4休风料中焦炭:五丰塘直焦:自产直供=60:40。休风料线:1.50m。3.5休风料停用焦丁。4.休风作业注意事项:4.1休风前保持炉况顺行,出尽渣铁,调好渣铁成分。保持渣铁温度充足

2、,PT:1505+10℃[Si]=0.4~0.6,R=1.14±0.02AL2O3不大于15.5%,渣比280-300公斤。4.2注意计算和调整休风料加入时间,保证休风料正好上完(切忌上过头)如遇特殊情况应汇报厂部决定。4.3休风前落实休风用蒸汽、氮气,COG.休风前重新查漏水、煤气泄漏点,确保所有设备不向炉内漏水,消除暗漏、煤气漏点。4.4减风开始时,停煤、停氧,停煤前勤落实喷吹量,防止喷吹罐积压太多煤粉。4.5调整好出铁时间,休风前最后一炉铁重叠,保证出净渣铁,休风后堵口并控制好打泥量。BV1000~1200m3/min开始切煤气,在20KPa等足10min,然后进

3、行休风操作,休风后3~5min倒流。4.8切煤气时槽下各称量斗、皮带、料罐排空听从工长指令上料4.9休风作业要严格遵守操作规程和安全规程。保证按时休风.4.10休风前2h前重力除尘器清灰完毕。4.11按时休风完毕,风口用有水炮泥堵严,炉顶用点火枪点火。点火过程中,风口区、炉顶和煤气系统非点火人员全部撤离,点火后运转派专人监护。风口堵严后通知停风机。4.12休风期间风口堵泥情况定期检查,工长和炉前每小时巡检全部风口一次,发现漏风及时用炮泥堵严,并做好记录。每班工长为具体负责人。小套及吹管大盖要上严,责任到人。4.13检修过程中,保持炉顶煤气是着火状态。4.14上料工在整个

4、检修过程中加强对炉顶温度的监控,炉顶温度>250℃或有突升现象,要向工长、炉长汇报,重新查漏水、漏风。4.15风口安排如下:风口面积由0.3395m2扩大到0.3432m2具体为:6#、21#由625mm×110mm变为585mm×125mm,11#由585mm×125mm变为625mm×115mm。其余不变。4.16检修过程中,工长负责检查流槽、料面、校探尺。4.17休风后停助燃风机。4.18各区域认真安排好工作,重点做好检修的配合及安全工作。4.19休风前一天炉前负责准备好下列工器具和材料:风口小套堵耙5个,有水炮泥1斗等。4.20更换小套确保工作质量,不漏风。5.

5、复风:5.1复风前按规程对各系统进行全面试运转,操作工应全面检查确认。5.2复风操作参考下列参数:5.2.1复风前1.5h捅开所有风口,提前插枪,用有水炮泥堵6个风口送风。5.2.2BV=1200~1500m3/min,BT=950℃~1000℃,引煤气要抓紧(<15min)。5.2.3煤气引完后,视炉况将风量尽快加到3000m3/min~3500m3/min,待铁口(先出3#TH,视实际情况可用2#TH)打开顺畅可视情况加风。风量>3000m3/min考虑喷煤。5.2.4参考:复风后90min或进风总量达150000~180000m3时打开铁口,开口选用Φ60大钻杆。

6、1#高炉2010年第2次定修休、复风方案1.休风时间:2010年4月20日7:00~4月21日3:00(休风20小时)2.主要检修项目:蒸喷塔椭圆调节阀补焊处理、2#泥套解体、铁口框架焊接处理3.休风料:3.1加焦量:加净焦(干)184.23t(按照现焦比328kg/t核算),水份焦按测定补。3.2加入方式:3K+H1×8+H2×6+H3×6+H4×5+H5×2。H1:负荷为3.22,H2:负荷为3.58,H3:负荷为3.93,H4:负荷为4.24H4:负荷为4.48,矿批为68t;K:为净焦。3.3加入部位:休风时3K到达炉腰下沿。3.4休风料料制:料线:1.30m;

7、3.5休风料停用落烧、小烧、小焦。3.6休风料自产焦炭比例根据自产焦量确定,但比例不小于70%。为保证容易点火,最后10批料全部用干熄焦。4.休风作业注意事项:4.1休风前保持炉况顺行,出尽渣铁,调好渣铁成分。保持渣铁温度充足,PT≮1490℃[Si]=0.4~0.6,R=1.10~1.15,(Al2O3)≤15.5%,偶有碱度高临时加酸料,确保渣铁流动性好。中班中后期调整负荷、碱度保证休风时满足上述要求。4.2根据当时用料情况,计算和调整休风料加入时间,保证休风料正好上完(切忌上过头)。4.3休风前一天要联系好休风用蒸汽、氮气。4.4减

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