多碎少磨试验总结(6.14)

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1、安徽金安矿业有限公司选矿厂多碎少磨试验总结一、综述为了达到降低入磨粒度,提高球磨处理量的目的,我们于5月初开始进行多碎少磨工业试验,先变更筛网网目,再到各排矿口的调节与增开振动筛等步骤,从目前情况看,试验取得圆满成功,球磨台时得到提高,碎矿开机时间没有增加,达到了双赢的效果。二、首先要确定的几个问题1、设计的碎矿生产情况原矿给矿粒度650~0MM,粗碎使用PJ1200*1500破碎机,排矿口为150MM,处理量为397.63T/H,中碎采用TC1650粗型圆锥破碎机,排矿口定为30MM,设备2台,细碎采用TC1650细型圆锥破碎机排

2、矿口8MM,设备3台;筛分选用TIO820-2圆振动筛,每台处理量148T/H,选用5台,筛分效率65%。(详见《安徽应流矿业有限公司草楼铁矿初步设计说明书》)2、现使用破碎与筛分设备井下粗碎采用多灵PE1200*1500破碎机,排矿口调整范围150-300MM,处理能力430-880T/H,电机功率160-250KW。中细碎均采用山特维克H6800破碎机,电机功率315KW,其中细碎2台,中碎1台,山特维克破碎机最大的优点就是其ASRI系统,即排料口智能自动控制系统,可自动补偿衬板磨损,自动进行超压力,超功率保护。筛分设备为3台2

3、YA2460圆振动筛,现场应用情况较好。8安徽金安矿业有限公司选矿厂一、试验情况试验前期无详细计划,总的目的围绕着在保证球磨供料情况下,提高破碎效果,找出最佳给料点,提高筛分效率,降低循环负荷,减低皮带输送量以及排矿口的调整来进行。实际可分为如下阶段:第一阶段:更换筛网,检测数据具体如下:正常开机情况下(3台破碎机,2台振动筛同时开机),采取紧急停运输带方式,分别在5#皮带取1米物料,7#皮带取0.3米物料刮样称重及筛分,筛分试验采用12×12、10×10、2×2钢丝筛网人工筛分,具体结果如下表。其中:(1)、第一次取样为1#、2#

4、振动筛(下层筛网全为15×25),5月3号取样筛分(2)、第二次取样为2#、3#振动筛(其中3#振动筛筛网为15×15,2#为15*25),5月3号取样筛分(3)、第三次取样为2#、3#振动筛(下层筛网全为13×25),5月14号取样筛分编号粒级(MM)重量(KG)产率(%)备注1>122.6111#、2#振动筛开机时取样,5#皮带矿量总重138.7KG,7#皮带23.6KG12—102.510.68安徽金安矿业有限公司选矿厂10—29.439.82—09.138.62>121.79.82#、3#振动筛开机时取样,5#皮带矿量总重1

5、51.5KG,7#皮带17.4KG12—101.58.610—27.140.82—07.140.83>122.159.42#、3#振动筛开机时取样,5#皮带矿量总重188.8KG,7#皮带22.9KG12—102.9512.910—29.8543.02—07.9534.7从上表看,下层筛网全部使用13*25时,筛下产品粒度降低,但与此同时5#皮带返回量大大增加,在董事长的直接、具体的指导下,从5月17日起进行我们开始第二阶段工作第二阶段;以降低5#皮带返回量为目的进行,降低中细碎排矿口,提高筛分效率具体如下:首先进行筛分效率的测定以

6、及中碎排矿口的调整,原来排矿口设定在50MM,目的是降低中碎负荷,增加细碎处理量,但与此同时,增大了2#,5#等皮带的负荷,于是中碎排矿口我们首先设定在40MM,后发现破碎机压力与功率皆超标,且产量满足不了球磨需要,于是放宽排矿口至45MM,并进行相关数据的测定。碎矿考察记录序号项目检测条件检测项目结果(千克)效率备注8安徽金安矿业有限公司选矿厂1细碎量中碎排矿口452#皮带1米矿量139.1设定11,实际1#16.6,2#19.5,给矿频率23,压力、功率均在许可范围内,中碎为45.2中碎量中碎排矿口4598.6设定45,压力、功

7、率均在许可范围内,给矿频率24。3中碎排矿口4085.75设定45,压力、功率均在许可范围内,给矿频率20。4筛分效率中碎排矿口402#筛筛分效率给矿调频18HZ79.58%筛分料仓中细碎量较多53#筛筛分效率给矿调频14HZ78.13%1、采用12*12钢丝筛网筛分,作为评价筛分的情况,目前测定筛分效率为64.94%。2、取样为同时开2#、3#筛,采用紧急停车方式,分别在5#、7#皮带上刮取1米称重并用12*12筛网筛分。3、中碎设定在40时,筛分出现过供矿不足的情况,8#皮带矿量满足不了磨选需要;如遇到主井矿大、潮矿多时实际排矿

8、口可达45—47,电机过负荷。4、所测定值(矿量及筛分效率)均为瞬间值。5、目前中碎排矿口暂定不超过45,细碎设定11,避免压力超过保护值;2#筛给矿频率定为18—20,3#筛定为14—18。具体数据待对两台振动筛不同的给矿频率下检测

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