华152区长效清防垢技术研究与应用-论文.pdf

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1、应用技术I■ChinaseienceandTechnologyReview华152区长效清防垢技术研究与应用王琨(中石油长庆油田公司第八采油厂710018)[摘要]由于注入水和地层水不配伍产生沉淀,导致华l52区长3油藏油井堵塞频繁,严重影响油田生产。为解决这一难题,本文系统开展了防垢剂与清垢剂的研究,筛选并评价防垢剂与清垢剂的性能,优选出防垢剂与清垢剂配方。应用优选出的防垢剂与清垢剂对剖33—3井进行处理。该井措施后日产液由3.58m3上升到8.75m3,日产油由2.03t~升到4.90t并且含水呈下降趋势,有效期超过330;~,

2、取得了良好的矿场应用效果。[关键词]华152区块防垢剂清垢剂油井堵塞矿场实施中图分类号:TQ172.75文献标识码:A文章编号:1009—914x(20l4)30—0394—021陇东油田华1匏区结垢现状华152区井筒“漏斗区域”堵塞物主要成分主要为碳酸钙垢,也有少量胶质、华152区长3油藏平均埋深l860m,地层原始压力13.48MPa,饱和压力8.沥青质和结蜡形成的有机堵塞,导致油层渗透率极大降低,严重影响油井正常91MPa,平均气测渗透率3.17X10-3m2,平均孔隙度14.9%,平均喉道半径生产[5】。酸化是解除此类堵塞最

3、有效的手段。国内外普遍采用常规土酸0.33m,属典型的低渗高饱和油藏。随着注水开发时间的延长,油井大面积见(12%HCl+3%HF)进行处理,即用盐酸解除钙质、铁质堵塞,氢氟酸解除硅质堵效,结垢堵塞问题日趋凸显,区块每年除垢措施井由2001年的23口增~nN2oo9塞来恢复和提高近井地带的渗透率。但是常规土酸有以下几个方面的缺点:(1)年的135口,严重影响油井正常生产。结垢主要表现在近井地带和井筒,结垢类酸岩反应速度快,作用时间和作用距离短,活性酸液达不到地层深部,仅能解除型以碳酸盐垢为主,同时还有少量钡锶垢。近井地带的损害t(2

4、)溶蚀作用强,易酸跨井壁-G)在一定条件下可能会形成氟2储层及井筒结垢因素硅酸钾、氟硅酸钠、氟化钙等二次沉淀物,严重影响酸化效果;(4)不具备缓速2.1注入水与地层水不配伍性性;(5)与原油反应,易产生酸渣,为此需找反应速度慢的清垢剂体系。华152区地层水水型以CaC12为主,PH值在6.6.5之间,离子成份如表1将岩心粉碎、过滤、烘干,在岩屑与清垢剂比例为lg:20ml的条件下,将清所示;注入水水型以Na2SO4为主,PH值在6—7之间,离子成分如表2所示。注入垢剂和岩屑置于密闭容器中,在657C、60r/rain下进行充分反应,

5、2h后用滤纸滤水与地层水配倚l生较差,易产生CaSO4、BaSO4、CaC03等垢物,附着在岩石表出固体烘干称重,求出岩屑溶解率,实验结果如表6所示。配方(3)对天然岩心的面,或随液流运移至孔喉处堵塞流动通道,造成地层堵塞损害溶解率小于常规土酸,与氟硼酸相当,说明配方(3)处理地层清垢在607C条件下22温度最佳。温度主要影响垢的溶解度【l,2]。对于碳酸钙垢,温度升高,碳酸钙溶解度降利用缓蚀酸清垢剂逐步释放H十的特性,维持酸液体系的低PH值,可以避低,因此高温条件下CaCO3更易结垢,且温度升高,Ca(HCO3)2易分解结垢。对免

6、铁离子和氟化物等二次沉淀的生成。CaSO4垢,则取决于结垢成分(石膏(CaSO4*2H20)、半水石膏(CaSO4*1/2H20)配方(4)和配方(3)与岩石反应后残液PH值较低,比土酸低很多,这有利于及无水石膏(CaSO4))。对石膏(CaSO4*2H20),当温度小于4o℃时,其溶解度随抑制Fe(OH)2、Fe(OH)3、FeS、K2SiF4、AIF3等二次沉淀的生成,减少对地层污温度升高而增大,大于4O℃时,溶解度随温度升高而降低。由图1可知,43℃以染。下,结垢可能为CaSO4*2H20,超过43"C,则形成CaS04垢,8

7、0℃以上,则易形成清垢剂可以溶解孔隙中残余油和胶质、沥青质、蜡等形成的有机堵塞,洗油半水石膏(CaSO4,1/2H20。因此,在储层较深、温度较高部位主要形成CaS04效率高,而土酸的洗油效率则较低垢。;~BaSO4,其溶解度最小,只有几个mg/L,但其溶解度随温度升高略有增室内流动实验采用华152区长3油藏岩心,实验温度657C。实验方案为:先大。用地层水测岩心渗透率,注前置液、主体缓蚀酸、后冲洗液(3%NH4C1),实验结23压力果:在实验组1中,主体酸对第1段、第2段都有较好的酸化效果。在实验组2中,第压力影~NCaCO3成垢

8、的根本原因在于CO2分压,压力降低,CO2分压降低。l段渗透率增加幅度大,第3增加幅度较第1、缎小。从主体酸通过的渗透率与后易于形成CaCO3沉积。压力增大,CO2分压增大,CaCO3溶解度增加,结垢可冲洗的渗透率比较可知,后冲洗液将

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