某微细粒高碳金矿选冶试验研究.pdf

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1、中国矿山工程2016年6月·26·ChinaMineEngineering第45卷第3期某微细粒高碳金矿选冶试验研究Mineralprocessingresearchofafinehigh·-carbongold--bearingore徐世杰,卫亚儒,王宇斌。(1.西安建筑科技大学,陕西西安710055;2.西北有色地质矿业集团有限公司,陕西西安710054;3.陕西凤县四方金矿,陕西风县721705)摘要:分析了陕西某高碳金矿的矿石性质,进行了浮选、氰化及焙烧+氰化工艺对比试验研究,结果表明:采用焙烧+氰化工艺及煤油屏蔽未完全燃烧的残留碳能有效提高指标,并对含碳金矿难选原因进行了分析

2、。关键词:微细粒嵌布;高碳金矿;工艺研究Abstract:Basedonthepropertyanalysisofafinehigh—carbongold—bearingoreinShanxi,aseriescontrasttestsonflotation,cyanideandroasting+cyanidewerecarriedout.Thetestresultshowedthattheroasting+cyanidewithkeroseneshieldingtheunburnedcarboncanimprovetheindexeffectively.Thereasonsofcaus

3、ingorehardtotreatwerealsoanalyzed.Keywords:finedissemination;high—carbongold—bearingore;processresearch1日IJ吾我国已探明的碳质金矿资源在黄金工业储量中占有相当高的比例,基本上都位于我国西部,诸如贵州烂泥沟金矿、甘肃岷县的鹿峰金矿、陕西商洛金矿等。由于碳的含量、种类以及与金的赋存关系不同,各地的含碳金矿,特别是高碳金矿的选冶工艺差别较大,指标波动大,贵州烂泥沟金矿采用了原矿直接焙烧,浸出率达到90%,甘肃岷县鹿峰金矿选择了浮选工艺。本文针对陕西商洛某高碳金矿进行了试验研究,为开发提供

4、依据。2矿石性质矿石多元素分析结果见表1。由表1可知,矿石中主要有用矿物为金和银,品位分别为5.6、12.78g/t;全碳文章编号:含量为7.26%,全碳进一步分析结果为石墨碳36.18%、1672—609X(2016)03—0026—03有机碳48.63%、无机碳15.19%。中图分类号:TD925.7矿石性质测试采用磨矿细度一0.074mm(一200目)文献标志码:A90%的原矿进行x衍射分析,结果见表2。收稿日期:2016-02-23由表2可知,矿石属少硫化物含碳泥硅质板岩型,非金作者简介:徐世杰(1970一),男,属矿物主要为石英。特点是金粒度微细(<0.01mlTI),并选矿

5、高级工程师,在读硕士研究与石英关系密切;碳含量高,主要由有机碳和石墨碳组生,从事选矿生产与研究工作。成。因此,该矿石属难磨、难选冶的高碳质金矿石。基金项目:陕西省科技厅项目3工艺研究(2014SJ一04)矿石性质研究表明该矿石金粒度微细、有机碳和石墨碳含量高。因此,可能的工艺主要为浮选、氰化及焙烧+氰化第3期徐世杰等:某微细粒高碳金矿选冶试验研究·27·表2原矿x衍射分析结果%尾矿_——0.5h石灰5kg/t12h)l(氰化钠3kg/t氰化浸出I‘’。’。‘。‘。。’。‘。‘。‘。一3.1浮选研究十浸l渣浸液T浮选工艺流程见图1,结果见表3。洗涤I3次[=======—j原矿II浸渣洗

6、液图2浸出试验流程表4尾矿浸出试验结果由表4可知,浮选尾矿浸出率不高,综合考虑尾矿直接抛弃,不采用浸出。3.2氰化研究氰化试验进行了2个方案研究:①原矿直接细磨到一0.074mm占90%,pH=10~11、氰化钠用量3000g/t,氰化时间24h;②原矿细磨到一0.074mm占90%,加煤油400g/t、搅拌半小时后pH=10~11、精矿中矿二中矿一尾矿氰化钠用量3000g/t,氰化时间24h。试验结果见表5。图1全浮选流程图表5氰化试验结果表3全浮选流程试验结果3.3焙烧工艺研究为排除碳对氰化的影响,试验采用焙烧除碳工艺,焙烧后的矿石采用全泥氰化工艺。其工艺流程见图3。原矿由表3可知

7、,浮选流程碳产品中金品位为14.64g/t、产率为6.84%;金精矿品位为29.36g/t、回收率为17.59%。该流程所得尾矿品位仅为1.64g/t,回收率为23.93%。预计该流程闭路试验尾渣尾液可获得含金不低于20g/t、回收率不低于80%的混合金精矿。图3焙烧氰化试验工艺流程图为进一步提高金的回收率,对浮选尾矿进行了3.3.1焙烧温度试验氰化浸出试验,流程如图2,结果见表4。焙烧条件:将原矿破碎至5mm以下,每次试验·28·中国矿山工程

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