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1、第10卷(2008年第1期)电力安全技术生产一线Shengchanyixian组合自固型无螺栓衬板在磨煤机中的应用范志军(邯郸热电股份有限公司,河北邯郸056000)国电邯郸热电厂三期2台220t/h锅炉的制粉采用双金属组合结构,运用预紧力自固,利用磨煤系统配有4台DTM290/350型钢球磨煤机,四期2机运行中磨球的撞击作用,实现衬板的整体强化,台670t/h锅炉的制粉系统分别配有4台DTM380/从而保证了高强度、低韧性的高铬铸铁衬板的稳定830-IV型钢球磨煤机。磨煤机衬板均用压条压紧后性和可靠性。再用螺栓紧固。自投运后经常发生
2、衬板及螺栓断裂设计合理的组合自固型衬板,其外圆弧长必然的情况,造成筒体漏粉,污染环境,同时造成脱落超过内圆弧长,每块衬板的外圆弧长和内圆弧长的部位的筒体变形。这不仅增加了维护和检修的工作差值为:量,浪费了人力、物力和财力,还直接影响磨煤机A=2πh/n的效率。式中:h为衬板径向边缘厚度;n为磨煤机筒体每圈为解决这一问题,在广泛调研的基础上选用了的衬板数。组合自固型无螺栓衬板,减少了因设备故障而限负对于组合自固型衬板,板体断裂仅意味着n值荷甚至非计划停运的发生,节约了设备的维护、检的增加。无论衬板是断裂成2块还是3块,由于衬修费用,经济
3、效益显著提高。板具有良好的整体稳定性,衬板断裂部位的吻合状态不会被破坏,其结合强度仍不低于衬板的安装结1原磨煤机衬板及螺栓断裂的原因合强度,因此不会发生脱落。(1)紧固螺栓孔为方形,在方孔直角处易形成在衬板的设计中,应尽可能增加n值,以使单应力集中。由于运行中衬板的变形、位移,会剪断块衬板的重量减轻,从而降低安装劳动强度,增强螺栓,从而导致衬板脱落和漏粉。尺寸效应,提高衬板的自固能力。(2)安装时衬板不平整,衬板与筒体配合不好,2.2组合自固型无螺栓衬板的安装特点个别部位存在间隙,导致衬板安装不牢固。组合自固型衬板安装比较简单,劳动强
4、度低,(3)个别衬板制造质量差,存在铸造缺陷,如但安装工艺要求高。安装时必须做到:不能及时发现处理,就会导致周围衬板随之脱落。(1)磨煤机筒体内壁必须清理干净;(2)衬板与铆板外形尺寸应符合图纸要求,配2组合自固型无螺栓衬板合面不允许有毛边、毛刺、凸瘤等缺陷;2.1组合自固型无螺栓衬板的设计特点(3)准备一部分厚度不同的铆条备用,在组合组合自固型衬板外形见图1,安装结构见图2。安装过程中利用铆条调节间隙;(4)安装好的衬板应相互结合紧密,具有良好的预紧力。3实施效果在本次11号炉A级检修中完成了对11号炉乙号磨煤机组合自固型无螺栓衬板
5、的更换。更换后设图1组合自固型衬板外形图2组合自固型衬板安装示意备运转平稳,未发生磨煤机衬板、螺栓断裂、损坏组合自固型衬板由板体和铆板组成。衬板的作的事故。与使用传统衬板的磨煤机相比,磨煤机的用是抗磨,材质为高铬铸铁,其抗磨程度是高锰钢制粉出力提高了10%~15%,磨煤机电耗降低了,的4~8倍,是碳钢的10~15倍;铆板为韧性合金,磨煤机的检修工时降低了85%以上,节约了设备的其作用为稳定板体,增加预紧力。维护、检修费用,保证设备长周期安全稳定运行。组合自固型衬板利用磨煤机本身的几何尺寸,(收稿日期:2007-08-10)59
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