欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:44914789
大小:37.00 KB
页数:2页
时间:2019-11-04
《催化装置烟气轮机结垢的原因浅析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、催化装置烟气轮机结垢的原因浅析一、问题的由来2009年,一催化装置将能量回收四机组切换至备机运行(FDFCC-Ⅲ装置停工的前一天),当烟机停机后,入口温度由正常670℃降至520℃左右时,烟气轮机出现手动盘不动车的现象,其原因是沉积在烟机围带上的催化剂硬垢脱落所致。由于准备充分、处理措施得当,叶片没有明显磨损,烟机没有受到损坏。二、相同问题1、2004年9月10日,A厂烟机(为单级悬臂式结构)振动值突然超过130um,停机后检查发现烟机入口流道的根部(转子一级叶根)有厚达2~4mm硬垢,而导流叶上结垢很薄。从转子一级叶片根部取下垢样的显微镜观测看,表面有一薄层催化剂细粉,可以看出结垢是逐步加
2、厚的,结垢表面有冲刷的痕迹,结垢最大厚度约6mm。2、2004年8月20日,B厂双级烟机在运行6355小时后烟机机体发出异响,继而发生强烈振动约15秒紧急停机,打开检查发现:①一级静叶三片完全断裂,其余叶片均有不同程度的损伤。②一级动叶一片完全断裂,另有10片发生严重弯曲变形。③二级动、静叶片也都有不同程度的损伤。2004年7月重新投入运行,到9月2日烟机又发生振动,停机后检查发现:烟机结垢严重,造成叶片都有程度不同的局部冲刷缺口,特别是动叶片顶部,最大缺口深20mm,并观察到结垢表面有摩擦痕迹。三、垢的分析1、催化剂粉末是垢的主要成因物质。2、所结垢是由小于5um的催化剂粉末粘合而成。3、
3、垢是层层加厚的。4、催化剂表面存有低熔点物质(硫酸钙等),高温时发粘并会在温度降低加上静电吸附作用生成玻璃体硬块。5、在叶片根部、靠近器壁部位(速度、流向变化的部位)更易逐步粘合形成结垢。6、催化剂结块,他们的钙含量高达7000~10000ppm。7、检测垢样表明:样品均有较高的钙、磷含量。综上分析,结垢应具备下列四个条件:①进入烟机的烟气中细粉大量增加。②细粉表面有某种特殊的粘接物(如钙、磷的氧化物,其中P2O5的熔点只有563℃)。2①烟机运行中产生的催化剂静电吸附力大于其离心力后,便能将小于5um细粉逐层吸附加厚形成结垢。当这种沉积在围带上发展到一定厚度时就会与动叶产生摩擦,而这种研磨
4、作用所产生的高温(1000℃以上)和“高压”将使沉积的催化剂烧结。②烟机内有一定的温降过程。四、专家的建议(防止结垢的措施)1、提高新鲜催化剂的质量,减少新鲜催化剂细粉含量;加强催化剂生产过程控制,减少空心催化剂含量;有棱角的催化剂,易磨损、将产生更多的细粉;圆球形的催化剂,不易磨损、产生的细粉相比要少。2、选用合适的喷嘴出口线速度(原料喷嘴≯70m/s),减轻对催化剂的撞击。3、适当降低轮盘冷却蒸汽量,盘心温度控制在上限(350℃)。冷却蒸汽品质较差(过热度较低甚至带水),容易造成催化剂堆积和烧结。4、控制再生器水蒸气注入量,烟气中含有大量水汽,加之温差的存在,容易造成催化剂沉积。5、控制
5、平衡催化剂上的钙、铁、磷、稀土的含量,建议平衡催化剂上的钙+铁不大于10000uppm。6、加强电脱盐操作,控制原油脱后盐浓度在3mg/l以下,将原油中的无机盐尽可能脱除。7、提高烟机入口温度,避开易形成共熔物温度区运行。J炼厂在这方面做了有益的尝试。Ⅰ催化装置减压渣油掺炼35%,平衡催化剂上的钙含量10000ppm,矾、稀土、铁、磷含量分别为1900ppm,3.6%,4500ppm,2.4%,都比Ⅱ催化装置高,Ⅰ催化装置未发生烟机结垢现象,而Ⅱ催化装置却发生了烟机结垢现象,比较两个装置的工况,区别最大的是烟机入口温度,Ⅰ催化装置烟机入口温度690℃,烟机叶片流道温度估计在615℃,基本避开
6、了可能形成熔液的区域,而Ⅱ催化装置进出烟机的温度正是钙等重金属形成低熔点物的温度段。8、采取措施,提高烟机内表面的光洁度,减少催化剂沉积的几率。9、在烟机结构上考虑防结垢的问题。2
此文档下载收益归作者所有