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时间:2019-10-11
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1、市场服务组工作总结—、CDJ-7200(改性苯甲醇)应用领域:用于涂料溶剂、合成树脂溶剂,同时,广泛用于制笔(圆珠笔油)、油漆溶剂等。小试验证了质量配比(5:95〜50:50)、催化剂用量(0.3〜0.1%)、固化实验。最优条件:质量配比30:70,催化剂用量0.1%,催化剂不进行后处理,直接留在反应液中。随HH的配方量的增加,改性苯甲醇的黏度和浊度逐渐增大,影响稀释能力和应用性能。固化实验PACM固化剂比D230固化剂作用力要强,改性后的苯甲醇固化时间和硬度与苯甲醇相当。根据市场需要中试制备了200kg,已过滤,色度15#o指标对比项目指标单位苯甲醇CDJ-7200外观—无
2、色透明液体无色透明液体色度Pt-Co比色W10#15#折光率30°C1.53961.531粘度30°C,mPa.s13〜15密度30°C1.041.053沸程°C205.7210〜250闪点°C100110熔点°C-15.3<-15存在的问题:市场反馈改性苯甲醇透明度比苯甲醇差,影响市场应用。下步计划:降低质量配比、降低催化剂用量、降低反应温度,考察色度的变化。二、醇酯(轻基丁酸环己酯)应用领域「性能同醇酯十二成膜助剂,化学名为2,2,4■三甲基・1,3・戊二醇单异丁酸酯。主要用于水性乳胶涂料中。小试工艺基木定型,考察了反应温度(75~90°C)、摩尔比(1:1〜1:1.5)
3、、催化剂用量(0.1〜1.5%)、催化剂后处理工艺(直接水洗、中和、中和后水洗、直接蒸憾)。最优工艺:反应温度85〜90°C,摩尔比环氧环己烷:正丁酸=1.2:1,催化剂用量0.1-0.2%,滴加方式环氧环己烷滴入正丁酸中。催化剂用量少时,可不用处理直接蒸傭。选择性>97%,传化率>99%o可通过测定酸值来判断反应终点,酸值vlmgKOH/g。醇酯原料成本为10000/t左右。由于简单蒸憎未得到99%产品,将前期收集到的产品段汇总后用精憎塔精诸,精纟留3d未得到产品,精纟留过程屮存在的问题:由于醇酯沸点高,精储塔需保温,且产品表而张力较大,精饰过程屮很难调稳,物料会在塔屮滞留
4、,积累至一定程度后淹塔。后期增加毛细管和精憎柱外电保温,精谓过程能够稳定但是产品含量仅93%,精纟留过程中醇酯发生了水解,环己二醇含量增加。存在的问题:精馆?过程稳定性控制及水解控制下步计划:制备公斤级样品捉供给销售;反应工艺进一步优化,捉高选择性;探索精纟留工艺。三、起泡剂以粗环氧环己烷(85%)和粗戊醇(85%)为原料制备了不同摩尔比的单戊瞇样品、用高速搅拌器探索了单甲瞇、单戊瞇的起泡性能,并与标样甲基异丁基甲醇进行了对比。MIBC的起泡能力随浓度増加而増人;单甲醮的起泡能力较差;单戊瞇在浓度为0.05%时达到最大,且和同浓度的标样MIBC相比有更强的起泡能力。一定浓度的
5、药剂在不同速度搅拌下(>1000i7min)起泡能力基本没有变化,但低速搅拌产生的泡沫大且脆,容易破裂;高速搅拌产生的泡沫小且粘度大,不易破碎。MIBC形成的泡沫相对较大,前一半体积消泡速度慢,后一半体积消泡较快,口可以完全消泡。单甲醸和单戊醸相比M1BC形成的泡沫体积较小,所含相对较大的泡沫迅速消泡,剩下的细小泡沫可持续很长时间。前期已经提供了单甲瞇、单戊瞇样品供钟老师测试。下步计划:继续配合中南大学起泡性能评价,制备所需起泡剂样品,参与起泡实验测定。混合戊醇提纯用于选矿起泡剂行业。接手时,小试实验已完成。加水共沸精懈去除粗混戊醇原料中的轻、重组份。加水量55%,顶样可做到
6、戊醇总量>99%,单程收率约为70%左右。五、X油用于选矿起泡剂问题查找上周测试了X油质量指标:密度、电导率、pH、水含量。客户反馈的有问题的样品的指标均在出厂指标范围内。在大厂X油泵出口、管线处均取了样,并与不同批次的样品对比,电导率和pH差别不大,水含量有差别。存在的问题:X油成分复杂、出厂质量指标与起泡性关联度不大,对起泡行业了解很少。下步计划:与客户、实业一部交流测定制定指标查找原I大I。
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