改善PCB镀铜均镀性

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时间:2019-05-27

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1、万方数据:.⋯⋯⋯⋯·‘Meta¨iazatiOn&PIating’⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯‘孑L兰■电镀改善PCB镀铜均镀性(五洲电路集团518128)杨华益摘要该文阐述了改善PcB镀铜均镀性的基本方法。关键词高酸低铜低电流长时间光剂适当阳极合理温度均匀ImproVeHomogenei够ofPlatingCopperlmDr0VeH0mogeneltV0Irlann2Lj0DDerYangHuayiAbstractThearticleintroducesthetechniqueofimpmVinghomogenei够ofplating

2、copper.KeywordsacidiOn0fhighchrOmacOpperiOnOfIOwchrOmaIOweIectriccurrentIOngtimeappropriatecOpperbr.ghtenerreasOnabIeanOdehOmogeneitytemperaturePCB镀铜的均镀能力、深镀能力是PcB制作的一项重要指标。为改善PCB镀铜均镀性,我们也做了大量的工作。1问题的提出高档双面板和多层板,要求孔铜厚度:平均厚度≥25um,单点厚度≥20“m。我公司在生产时,由于受电镀设备的限制,一度采用延长电镀时问的方法来保证最低孔铜厚度,镀

3、铜的均镀能力、深镀能力未做大的改善,结果带来了许多问题:(1)孔铜厚度不均匀,当最小孔铜厚度为20um时,最大孔铜厚度达到55um。(2)面铜厚度不均匀,当最小孔铜厚度为20um时,面铜厚度达到50雎m~80“m。(3)板与板,面铜厚度差异较大,在阻焊油墨的印刷时,下油困难,影响到阻焊油墨的产量和质量。(4)由于延长电镀时间,使电镀产能降低,使PCB的制造成本增高。这些问题,在一段时间给我们生产和品管带来很大困难。为尽快解决这一问题,使生产和品管走出困境,我们组织了技术攻关,经过反复试验,改善了PCB镀铜均镀性,取得了一定效果。;⋯⋯..Pr_ntedCir

4、cuitInformation印制电路信息2护砸肋.22制程分析2.1试验为提高PCB镀铜的均镀能力,我们对电镀线镀铜分散性进行了试验,试验数据如下:(1)试验1,见表1。自动电镀线1*铜缸。药水成分:CuS04‘5H2066.28∥LH,S0。100.89mI,/I,Cl-63.70×10。6光剂:PCM电流密度:15ASF电镀时间:90min温度:16℃阳极个数:12支/排挂板方式:8张工作板用双边挂具连成“大板”测量孔径1.0mm(2)试验2,见表2。自动电镀线2拌铜缸。药水成分:CuS04·5H2070.38g/LH,S0。110.00mI/I.万方

5、数据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·‘Meta¨iazatiOn&PIating⋯⋯⋯⋯⋯⋯’气表114缸未调整前镀铜孑L铜厚度分布状况图:...................,..........................................................................................................,..........................................................队:25191816151216172l:

6、242l191716151216151720:242l20191817161312131716172l孑l2l1816171514111101113141619仙2118171615141110131517E2219171516141312141617^一吧+注:每张板测12个点。镛表22#缸未调整前镀铜孑L铜厚度分布状况um2l171413llnlO1011ll121415182318141323201孓1325211513242l161424211715HlO12ll11109101110111l1110lOll1310lO121391091014151

7、7201517241619231516192315172024·注:每张板测12个点。Cr59.65×10。b光剂:PCM电流密度:18ASF电镀时间:70min温度:17℃阳极个数:12支/排挂板方式:8张工作板用双边挂具连成“大板”测量孔径:1.0mm22调整由镀时间后的实验为保证最小孔铜厚度,我们将电镀时间调整到120分钟,测得数据如表3所示。23第一次试镀小结从试验1和试验2的工艺条件及试验结果数据可看出:(1)试验1和试验2的药水成分,基本上都属于“高酸、低铜”,试验2的H:S0。略高。(2)孔铜厚度分布水平方向:试验1和试验2的结果都是飞巴两端的

8、板孔铜厚(平均:15um),飞巴中间的板孔铜薄(平均

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