欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:36614211
大小:246.69 KB
页数:3页
时间:2019-05-13
《全油基钻井液在委内瑞拉BARINAS区块的应用》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、学兔兔www.xuetutu.com第28卷第5期钻井液与完井液V.o1.28No.52011年9月DRILLINGFLUID&COMPLET10NFLUIDSept.2011文章编号:1001—5620(2011)05—0020—03全油基钻井液在委内瑞拉BARINAS区块的应用张振华,张海严,何涛,鄢小琳,卢永芹(1.中油长城钻探钻井液公司,北京;2.中油长城钻探公司国际事业部,北京)摘要委内瑞拉BAR1NAS地区中下部地层泥页岩发育,并夹有褐煤层,钻井过程中极易出现井壁失稳,常规水基钻井液难以满足该地
2、层安全钻井的需要。针对该地层特点进行了全油基钻井液现场试验研究,研制了以SINOLAE为主乳化剂的全油基钻井液体系。评价实验结果表明,该系抑制性强,岩屑回收率达96%,性能稳定,能抗10%岩屑及20%水的污染。该体系在BEJ一13井得到了成功的应用,井壁稳定,井眼规则,润滑性能好,较好地满足了该区块钻井工程的施工要求。关键词油基钻井液;井眼稳定;抑制性;委内瑞拉中图分类号:TE254.3文献标识码:A1地质工程概况表1BEJ一13井井身结构表开次钻头尺寸井深垂深套管尺寸套管下深随着油气勘探开发中深井及复杂井
3、数量的日益mmmm()mmm增加,油基钻井液使用的比例越来越高,全油基钻井液的应用也日益广泛l1]。BEJ.13井是委内瑞拉中南部BAR1NAS地区BORBURATA区块的一口重点生产井,目的层为ESC—O层。该井从上而下先后钻遇RIOYUCA、液体系的实验研究。国内外相关研究表明,低HLBPAGUEY、MASPARRITO、GOBERNADOR、值的乳化剂更有利于提高以油为连续相的乳状液的NAVAYQUEVEDO、NAVYMORITA、ESC—O、黏度和稳定性,HLB值越小、加量越大,其亲油性ESC—P及
4、PT层。BARINAS地区的井二开上部地层越强,在油中的溶解度及在油相的扩散速率也随之为泥岩,含蒙脱石、伊利石等黏土矿物,易导致缩增加瞳]。选用HLB值较低的SINOLAE作为乳化剂,径或井壁垮塌;中下部地层为硬脆性深灰色泥页岩,经过配方优选,确定全油基钻井液配方如下。微裂缝发育,在钻井过程中易坍塌掉块,造成井眼02%结构剂SINOLGEL+0.5%SINOLAE严重扩大,而褐煤层的存在更是加重了井壁的不稳+0.3%激活剂ACTPOLAR+0.5%润湿剂SINOL定性。该井井身结构见表1。wT+2.0%降滤
5、失剂GILSONITA+2.0%降滤失剂SINOLALPLUS+I.5%碱度调节剂CAL+石灰石2室内研究2.2钻井液性能评价2.1钻井液体系选择及配方的确定2.2.1抗温性该井中下部地层复杂,常规水基钻井液能满表2为室内对该体系进行性能测试的结果。从足该地层安全钻进的需要,因此开展了全油基钻井表2可以看出,该钻井液在150℃老化后仍具有良第一作者简介:张振华,高级工程师,2000年获石油大学(北京)油气井工程博士学位,现任中国石油长城钻探钻井液公司副经理兼总工程师。地址:北京市朝阳区北辰西路8号北辰世纪中
6、心A座1136室;邮政编码100101;电话(010)84379528/13582765108;E—mail:zzh.gwdc@cnpc.tom.cn。学兔兔www.xuetutu.com第28卷第5期张振华等:全油基钻井液在委内瑞拉BAR1NAS区块的应用2l好的流变性和稳定性,能够满足钻井液设计要求。比例依次加入白油、1.5tS1NOLGEL、200kgACTPOLAR、400kgSINOLAE、200kgSINOLWT、1表2全油基钻井液性能tCAL、1.5tGILSONITA、1tSINOALPLU
7、S。各种固体处理剂均通过混合漏斗加入,液体处理剂直接从泥浆罐表面慢速均匀加入。第1次配制57m钻井液,配制完毕后检测钻井液性能,发现黏度偏低,与室内实验结果略有差距,于是加入0.5tSINOLGEL、400kgSINOLAE,调整钻井液的黏度、切力和稳定性,使其达到性能要求,分4次共配制胶液238m。钻井液性能见表4。表4井场配制的全油基钻井液性能2.2.2抑制性取BEJ一12井2650~2750m井段泥岩岩样,过孔径为2.0~2.8mm的筛,将50g岩样分别加入3.2维护处理技术清水、全油基钻井液、高黏度
8、、高切力的钻井液、1)严格控制水的含量小于5%。除有机土、氧聚合物钻井液中,在140℃下滚动16h,然后用孔化沥青对全油基钻井液的黏度、切力有提升作用外,径为0.45mm的筛子回收岩屑,测得岩屑回收率分油水比也对黏度、切力有较大影响,水含量过大时别为47%、96%、81%、72%。实验结果表明,全不利于乳状液稳定,因此在施工中应严格控制全油油基钻井液的抑制能力明显高于常规水基钻井液。基钻井液中水的含量小于5%。2
此文档下载收益归作者所有