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时间:2019-01-06
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1、冶金之家网站福建三安炼钢厂推行“一罐到底”工艺的实践李美满(福建三安钢铁有限公司炼钢厂,福建泉州362411)摘要:介绍了炼钢厂推行铁水“一罐到底”工艺及其重要性、铁水“一罐到底”制的炼钢工序对铁水的要求、“一罐到底”制在炼钢生产存在的问题及相应的技术和管理措施。关键词:一罐到底;生产实践;炼钢节能;经济效益福建三安钢铁有限公司由综合厂、烧结厂、炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂和公辅设施组成。炼铁厂有1号、2号(550m3)、3号(1250m3)共3座高炉,设计年产铁水216万t;炼钢厂有2座在线倒灌站、1座600t混铁炉、3座50t氧气顶底复吹转炉、3台R=6m
2、弧的160mm×160mm四机四流连铸机,设计年产粗钢225万t。铁水“一罐到底”技术,是近几年在钢铁行业发展起来的一种全新的铁水供应技术。其核心技术是高炉出铁及铁水运输,炼钢厂混铁炉大班指挥行车起吊向转炉兑铁水均使用同一个铁水罐,中途不倒罐[1]。高炉铁水罐直接进转炉,节省了炼钢的铁水包,减少了铁水二次倒罐环节,避免了倒罐造成的铁水温降、铁水飞溅损失和环境污染,同时节约了相关设备的投资运行。经生产实践,取得了较为理想的经济效益和社会效益[1-3]。1推行铁水“一罐到底”工艺的重要性从2012年11月开始,在三安炼钢厂试用“一罐到底”新工艺。“一罐到底”
3、作为炼钢厂一项重点挖潜增效(目前,铁水包是以吨铁水一元的形式承包给兄弟单位。216万t铁不使用铁包直接“一罐到底”,降低成本216万元)措施加以实施,为此,炼钢厂成立了“一罐到底”QC技术攻关小组,同时也是公司生产制造部的重点推动工作项目。铁水从高炉输送到炼钢厂转炉[1],要经过出铁、运输、过磅、取样、吊运、倒罐、空罐返回和等待的一系列工序,其每一工序和铁水罐的自身状态对于铁水温降都有影响,从而增加了控制铁水输送过程及减小铁水温降的难度。由转炉冶炼工艺可知,转炉冶炼的热量基本来源于铁水的物理热和化学热;在化学热一定的情况下,铁水的物理热是决定冶炼能否顺行
4、的关键因素,特别是公司当前正处于低成本战略的关键时期,如果铁水温度波动大,使转炉炉前一批料矿石摄入量不准确,造成终点温度过低或过高,导致钢水后吹严重,吹损大,钢铁料消耗高,成本高,钢水质量无保障,炉龄下降,并危及安全生产等严重后果。所以,保持入炉铁水温度的稳定对转炉工序意义重大。2铁水成分对炼钢工艺的影响稳定的铁水成分可提高炉前操作水平,理想控制转炉冶炼过程的稳定性,从而对于提高转炉一次拉碳率、降低耐材消耗以及其他转炉经济指标的提升都具有积极的促进作用。2.1硅(Si)铁水硅含量过高会使渣料和钢铁料消耗增加,易引起喷溅,降低金属收得率,同时渣中过量的Si
5、O2也会加剧对炉衬的侵蚀,影响石灰渣化速度,延长吹炼时间。通常铁水中w(Si)为0.40%~0.60%为宜。2.2锰(Mn)铁水中Mn氧化后形成的MnO能有效促进石灰溶解,加快成渣的速度,减少助熔剂的用量,减轻对炉衬的侵蚀。同时,铁水Mn含量高,终点钢中余锰含量高,可以减少合金化时所需的锰铁合金量,有利于提高钢水纯净度。转炉用铁水对m(Mn)/m(Si)的要求为0.8~1.0。目前,使用较多的为低锰铁水,其w(Mn)为0.20%~0.80%。2.3磷(P)对一般钢种来说,P是有害元素,因此,要求铁水磷含量越低越好,一般要求铁水w(P)≤0.15%。2.4
6、硫(S)三安炼钢厂氧气顶底复吹转炉单渣、冶金之家网站双渣操作的脱硫效率只有30%~42%。如果脱硫效果不满足要求,只有补加合金和石灰,继续点吹,就会增加各类相关的料耗指标。炼钢技术规程要求入炉铁水的w(S)≤0.07%。3“一罐到底”制的炼钢工序对铁水全方位的要求1)铁水供应必须满足转炉生产的连续性、及时性,以免罐中铁水表面结壳严重。2)铁水质量控制在转炉要求质量的(50±1)t为宜。3)铁水温度波动不能太大,以不出现低温冻罐现象为宜。4)铁水成分控制稳定。建议w(S)控制在0.07%以下;w(Si)控制在0.4%~0.6%之间。特别是控制好1号和2号高
7、炉低硅高硫的铁水量。4“一罐到底”制对炼钢生产产生的经济效益1)减少、降低炼钢的倒罐次数,从而降低炼钢吊车和称量等设备的作业率;节省劳动力,降低员工劳动强度,减少行车运行频率。如:加料100t行车电机个数:主钩需2台110kW,主小车需2台15kW,付钩需1台55kW,付小车需1台7.5kW,大车需4台37kW。以整部车全运行10min计算,需耗电76kW·h左右,若按减少倒灌3900炉次数计算,可降低成本15.71万元/月(电价按0.53元/(kW·h)计)。2)采用“一罐到底”,减少二次倒罐环节,避免因倒罐引起的铁水温降,使铁水温度提高38~59℃。
8、国家发改委提供的数据:火电厂平均1kW·h(1度)供电煤耗由2000年的392g
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