电阻误判原因分析

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1、刚性电引火头电阻误判原因分析及解决措施一、任务由来:目前,我车间304-1刚性电引火头生产线焊桥工序的桥丝电阻工艺规定值为(1・30〜1・60)Q,在实际生产过程中,该工序采用人工抽测的方法反馈、控制桥丝电阻,桥丝电阻执行的内控范围为(1・35〜1・55)Q,焊接好的桥丝蘸制完引火药进入对焊工序后,电引火头块与脚线电极塞对焊前,需100%进行电阻检测,电阻检测装置设定的范围为(1.25〜1.60)Q,电阻检测符合上述要求后才予以对焊。按照上述环节及前后设定的电阻范围宽窄,即使由于稍微的电阻测量误差

2、,按理论推断,对焊前剔除的电引火头块绝大部分应为电阻不合格品(少部分因外观原因桥丝断裂而被剔除),即大、小电阻废品及断桥废品。但是,在实际生产过程中车间发现,在剪切掉的电引火头块屮存在相当一部分的电阻合格品(30%左右),也就是说电阻检测装置出现了检测不准确的现象,即电阻“误判”的现象。以往以來,车间对对焊机电阻误判的原因也有一定的认识,但由于对焊设备多,生产过程中该问题时隐时现,又受工装、半成品料带及操作人员等诸多因素的影响,对电阻误判的原因在认识上一直比较零散、模糊,没有形成清晰的认识,未能找

3、到直接有效的改进措施。为此,车间本月在刚性两个生产班组固定了两台对焊机,对其电引火头切块废品进行了电阻抽测,并在电阻抽测的过程中对对焊机进行状态分析,以求使电阻误判的原因更加清晰明确,从根本上大幅减少电引火头电阻误判的现象,提高电引火头的电阻良品率。二、原因分析及解决措施:经过一个月的电阻块电阻抽测,以及电阻检测装置的研究分析,车间大致分析出了电引火头电阻误判的原因,其主要原因有:(1)电阻测量装置电极块上端面结构设计不合理,接线卡子接触面积过小,导致卡子根部伴随电极块上下冲切运动吋极易受力疲劳,

4、吋常不易察觉地松动或断裂,卡子松动时检测到的电引火头就会为成为大电阻废品,具体对焊机显示的阻值为大于1.60Q,卡了根部断裂时检测到的电引火头即形成断路废品,具体对焊机显示的阻值一直为10.19Q。上述两种现象,对焊操作者若发现不及时,就使合格品的电引火头被误切。4月8日,技术员对A班14号机进行电阻块跟踪抽测过程中,发现对焊机频繁地剪切电引火头,并且机显电阻值多为(1.6〜1.9)Q,将剪切下来的电引火头实时测量后发现,相当一部分为电阻合格品(表1),停机检查检测装置时发现,接线卡子松动,将卡子

5、及时接好后,检测装置恢复正常,剔除的电引火头均为电阻废品(表2)。具体数据见表1,表2。表1(卡了松动吋)抽测数量/发30发电阻值1.421.381.671.601.632.061.431.691.671.431.691.671.431.631.471.631.451.72断1.751.581.711.461.591.621.701.441.621.601.71合格数量/发12发误判率%40%表2(卡子接好后)抽测数量/发30发电阻值2.022.01断1.972.011.751.971.821.8

6、01.841.891.831.691.692.921.831.801.621.891.931.671.841.821.801.881.882.021.901.801.86合格数量/发0谋判率%0%解决措施:①车间针对此种情况,重新设计了电极块形状,增大了其上端的面积,相当于增加了接线卡的接触面积,减少了线卡运动过程中的磨损,明显减少了线卡松动和断裂的次数。②一周一次,定期检修接线卡。③对操作者进行责任意识教育,对焊过程中实时注意对焊机状态,机显频繁出现人电阻及对焊机频繁剪切电引火头时,要停机检测剔

7、除的电W火头,测量其真实电阻,若为误判现象,需检测测电阻装置,及时排查原因,排除故障。(2)电阻测量装置电极块上方压簧断裂,有时甚至断成儿节,造成电极块检测电阻时不稳定,时好时坏,有时机显检测电阻均为大电阻(大于1.60Q),而实际剪切下来的电引火头却为合格品。4刀10H,技术员对B班8号机进行电阻块跟踪抽测过程屮,发现对焊机频繁地剪切电引火头,并且机显电阻值多为(1.6〜2.2)Q,将剪切下來的电引火头实吋测量后发现,相当一部分为电阻合格品(表3),停机检查检测装置时发现,其中一个电极块上方的压

8、簧断成两节,将压簧重新更换后,检测装置恢复正常,剔除的电引火头均为电阻废品(表4)0具体数据见表3,表4。表3(压簧断裂)抽测数量/发30发电阻值1.421.741.821.441.73无1.721.521.711.421.691.442.351.691.911.431.971.671.571.821.491.731.832.312.171.781.74无1.492.58合格数量/发9发误判率%30%表4(更换压簧)抽测数量/发30发电阻值1.621.681.671.601.632

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