欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:28002255
大小:206.50 KB
页数:5页
时间:2018-12-07
《空压机电机振动原因分析.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、空压机电机振动原因分析张子敬王利/大庆石化公司化工二厂摘要:详细介绍了空气压缩机的电机振动故障,经过采集频谱分析,确认为不平衡和不对中故障并进行了检修,解决了振动问题,使机组运行良好。关键词:离心式压缩机电动机振动频谱分析中图分类号:TH452文献标识码:B文章编号:1006-8155(2006)06-0060-03AnalysisonVibrationofAirCompressorMotorAbstract:Vibrationtroubleofaircompressormotorisintroducedindetail.Th
2、roughtheacquisitionoffrequencyspectrumanalysis,thetroubleofunbalanceandmisalignmentisconfirmedandtheoverhauliscarriedout.Thevibrationproblemissolvedandmaketheunitoperatesmoothly.Keywords:CentrifugalcompressorMotorVibrationFrequencyspectrumanalysis51引言2003年10月我厂丙烯腈装置
3、改扩建中,为满足生产需要新增加了MCL454-3型空压机。空压机在试运过程中发现振动超标,通过对各点的监测,发现振动是由电动机引起的,空压机由电机驱动,其电机为YBS560-2型,功率950kW,转速为2980r/min。中间由增速机变速,机组结构示意图见图1。图1压缩机组结构示意图10月10日新空压机试车,状态监测站利用北京京航HG8902C采集器对机组进行了运行状态监测及数据采集。监测结果:电机轴承振动速度偏高,后垂直方向峰值达3.64mm/s;10月23日,随着装置开工负荷增大,电机后轴承垂直方向峰值达6.98mm/s,
4、前轴承水平方向峰值由2.22mm/s增长到6.97mm/s,垂直方向峰值由2.21mm/s上升到6.61mm/s,而且还有不断上升趋势(见表1),并伴随基础剧烈振动,劣化趋势进一步扩大,不能继续运行。表1振动实测值mm/s时间测点123456有效值有效值有效值有效值有效值有效值10.10水平2.522.221.610.681.351.26垂直3.642.210.660.860.480.5810.23水平4.806.973.711.030.480.71垂直6.986.611.251.040.650.44为确保机组安全运行,对空压
5、机组监测数据及频谱进行了精密分析,采取了相应的措施。52机组不同状态监测数据分析2.1联机运行状态监测结果分析为详细了解机组运行状态,将机组分低负荷、高负荷和电机单机进行试车,并分别采集了频谱。图2为10月23日所采集的频谱图。从图中看出,电机后轴承水平以1倍频占主导地位,达1.32mm/s,伴有2、3、4倍频分量,其值较小;垂直方向以1倍频为主要分量,达4.53mm/s,其他分量较小,出现的频率与水平相近。而在前轴承水平方向上2倍频占主要分量,达2.68mm/s,1、3倍频占次要地位;垂直方向以1倍频为主要分量,达6.33m
6、m/s,其他分量很小。电机的这些频率特征,正好与频谱分析中的不平衡、不对中故障特征相吻合,说明电机存在不平衡及不对中故障。(a)电机后轴承水平方向(b)电机后轴承垂直方向(c)电机前轴承水平方向(d)电机前轴承垂直方向图2机组联机试运电机频谱图2.2电机单机运行状态监测结果分析5为消除基础和增速机、压缩机对电机振动的影响,将电机与增速机断开,对电机进行单机试运行,并对采集频谱进行了分析,频谱图见图3。(a)电机后轴承水平方向(b)电机后轴承垂直方向(c)电机前轴承水平方向(d)电机前轴承垂直方向图3电机单机试运行频谱图从单机运
7、行的频谱分析图中看出,振动主要以1倍频为主,同时还有较小的2、3、4倍频,频谱的幅值比联机时大得多,2倍频分量基本消失,其转子的轴心轨迹呈椭圆形。完全符合不平衡故障特征。由此认定,振动偏大的主要原因是电机转子存在不平衡。3检修结果分析在电机与增速机断开之前,对联轴器找正误差进行了复查,发现上下误差达0.83mm,而厂家要求是0.11mm(按找到零对零状态再加允许误差0.05mm),这与联机状态出现的2倍频为主的现象相吻合,不对中故障也被证实,说明振动由这两种原因引起,属于综合故障。为从根本上解决问题,将电机运回厂家进行全面检查
8、,并按技术要求对电机转子做动平衡,达到G1级标准,在转子做动平衡时,发现在离轴心200mm处存在85g不平衡质量,去掉不平衡质量,并在动平衡现场单机振动值达到优良后运回。4电机检修后的回装以及频谱分析电机经过动平衡后,进行回装和找正,其误差见图4。50000-0.070.01
此文档下载收益归作者所有