解决油管线水击问题的探讨

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时间:2017-11-13

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1、解决油管线水击问题的探讨摘要:为了消除发油时管道内的水击现象,本文在分析原有发油工艺水击现象产生原因基础上,结合现场实际情况,对发油工艺流程进行改造。实践表明,改造后的发油工艺流程自动化程度高,发油稳定,安全可靠性高,在保证发油结束阶段满足流量计精度的同时,有效减小管道的水击,达到了预期的改造效果。关键词:水击发油工艺改造Abstract:Inordertoavoidthewaterhammerinoilpipelinesduringthecourseofoildischarge,thispaperanalyzedtheprevioustechnologi

2、calprocess,andthentransformitconnectingtopracticalsituation.Thepracticalapplicationshowsthatthetransformedtechnologicalprocesscanreducethewaterhammerwitheffect,whichhaveadvantagesofhighautomatist、nicesafereliabilityandsoon.KeyWords:Waterhammeroildischargetechnologicaltransformatio

3、n在油品的储运装车过程中,装车控制阀的突然开启和关闭、开大和关小,都很容易造成管道的不稳定流动,从而导致管道内油品压力在很短时间内发生大幅度波动,产生很高的压力峰值,这就是常说的“水击”现象。水击所引起的压力变化以压力波的形式沿着管道向上下游传播,使沿线的压力迅速上升或下降,水击波波峰经过后还要发生线路充装,使沿线压力继续上升或下降。由于水击产生的压力峰值往往比正常工作压力高好几倍,这就有可能引起压力超出管道强度所允许的范围,造成管路破裂或者设备损坏。此外,管道内的压力变化还必然会造成管道设备的振动和噪音,有时会使一些液压元件或管件损坏,并使某些液压元件(

4、控制阀、流量计等)产生误动作,导致计量不准确。6所以,了解水击现象的发生、发展和消失过程,对削弱水击所产生的危害是十分必要的。管路中当阀门迅速关闭时,管内流速急剧下降,压强迅速上升,称为正水击。而当阀门迅速开启时,管内流速急剧上升,压强迅速下降,称为负水击。水击的传播过程分:增压逆波、减压顺波、减压逆波、增压顺波四个阶段。一般情况下,要控制水击产生的压力,可以通过控制水击波传播速度和液流变化量着手。本文根据原有发油台工艺流程的实际情况,对其进行改造,以达到减小水击的目的。现将我库处理水击问题的方法介绍如下:一、原发油工艺简介发油泵功率18.5Kw流量100

5、m3/h、输油管径DN100、电液阀直径DN100(最大额定流量800L/min)、D300型罗斯蒙特质量流量计、发油泵与电液阀距离为130m。6V1500(l/min)300(l/min)t(DN100电液阀流速时间图)原有的发油工艺流程如图所示,油品流经电液阀、恒流阀、质量流量计和球阀后,由鹤管装车发油。发油控制系统由发油定量控制仪、质量流量计、电液阀、油泵电机、静电溢油保护器等组成。这个发油工艺流程主要存在以下问题:(1)电机与电液阀之间的距离过大。油库采用的是罗斯蒙特质量流量计,这种流量计是振动式仪表,在振动环境下工作就会造成测量误差。因此,发车泵

6、安放在距离发油台(电液阀)100米以外的发车泵房。此外,为了保证发油速度和作业效率,同时保证安全,发油速度一般在1400L/min到1600L/min之间。在这样高流速作业环境下,突然关闭阀门时,电液阀与发车泵之间高速流动的油品突然停止,油品的动能转化成压力能,就会对设备及管道造成很大的冲击,严重时可以损坏设备,造成安全隐患。(2)电液阀关阀时难以受控。电液阀超流量运行,在关阀的时候难以控制,而且DN100电液阀由于本身的缺陷,在发油结束流速在300L/min左右,阀门不受控一下关闭,造成严重的水击现象。6(3)电机功率较大。由于电机的功率较大,流体流速过

7、大,在最后加油机做恒流时,电液阀的开度难以控制,造成电液阀的开关过程中产生很大声音。如前面所述,降低水击波传播的速度或控制液流的变化可以降低水击压力。降低水击波传播速度又可以通过向液流掺空气或者使用柔性管,但是向液流中掺空气会使设备运行不稳定,用柔性管的强度又不高。所以控制液流的变化来控制水击才是符合实际的,实际应用也最为广泛。二、改造后的发油工艺针对原管线水击现象比较严重的问题,对原管线工艺作如下改动:在原发油工艺基础上加装一个DN80闸阀、一个DN80电液阀(最大额定流量800L/min)。V500(l/min)10(l/min)t(DN80电液阀流速

8、时间图)6改造后的工艺说明:1、改动后的工艺是在原工艺上加装一个D

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