欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:15785196
大小:44.00 KB
页数:6页
时间:2018-08-05
《某铝厂事故报告集锦》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、2003年3月7日小夜班,换阳极B11时,卡具未上紧,四个小时后,阳极下滑,造成电流短路,阴极碳块和阳极碳块间打弧,槽上部受到剧烈振动,阳极A11也下滑,造成阴极碳块碎裂。电解液侵入,阴极内衬严重受损,电流分布不均,阴极钢棒熔化。以防事故发生,于3月14日早上被迫停槽。 112#槽出险报告 2003年1月20日早上15:45分来效应31分钟,看槽工人难以熄灭,持续时间长,高温时间达4小时,经化验分析,炉底烧坏,钢棒熔化,铁含量和硅含量近几天明显上升;测量阴极电流分布和阳极电流分布,发现严重分布不均,偏流很大;测量钢棒、
2、钢窗温度,发现明显高于正常槽的温度。为防止漏槽、短路等事故的发生,于2003年1月26日被迫停槽。 114#出险报告 近日,因人工操作失误,导致阳极出现裂纹、掉块、多渣现象。 2003年6月14日114#早上电解槽发病——热行程,阳极周围出现汹涌澎湃的沸腾现象;碳渣与电解质分离不好;在相对静止的液体电解质表面有厚厚的碳渣漂浮。经调查和分析,主要原因是阳极碳块掉渣严重,工人没有及时发现、捞取,电解槽发热量大,热收入远远大于热支出。造成炉帮熔化,特别是A面阳极A4~A7之间的炉帮,炉帮已经化空。经加工大面和用风管
3、降温,炉帮都发红,槽况恶化。以防漏炉事故发生,于6月14日下午16:15被迫紧急停槽。 228号槽事故报告 2002年12月28日前夜班换阳极B9时,放得太低,造成偏流,阳极电流分布不均,然后员工对其它阳极进行调整,使阳极电流分布严重分布不平衡,阳极导杆与阳极大母线打弧,早上8:00立即测阴极电流分布,发现阴极电流分布也极不平衡,阳极B9位置处,钢窗温度偏高,达395℃,经现场分析,只有停槽,否则影响整个系列的生产,于是在当天9:36被迫停槽。 120#出险报告 2003年3月28日电解车间120#槽来重效应4个,其
4、中凌晨一个长效应由于工人发现太晚达21分钟,温度升高达1050℃,炉帮熔化,槽壳发红。效应无法控制,内衬严重受损,见表1钢棒、钢窗温度,表2阴极电流分布。以防漏炉事故发生,经研究决定于3月28日早上9:30被迫停槽。 202#槽出险报告 2003年1月8日早上5:10分来效应27分钟,工人难以熄灭,由于效应电压高,持续时间长,温度高达1020℃,炉底烧坏,钢棒熔化,特别是烟道端和出铝端非常严重,这些现象可从刨炉过程中明显看到。随后两天铁含量急剧升高,测量钢棒、钢窗温度,发现明显高于正常槽的温度,炉帮发红。为防止漏炉事故
5、的严重后果,于2003年1月10日被迫停槽。 209#出险报告 2003年4月11日早上7:05,电解槽来效应,效应电压很低(10~18V),电解工为了使电压达到规定范围内(20~35V),抬电压时槽控机失灵,阳极无限制上升,造成电流断路,出现打弧、“放炮”现象,严重损坏槽上部结构和阴极内衬。以防事故发生,于当天早上7:10紧急停槽。 224#槽出险报告 224#槽受效应影响,炉帮较薄,大面出铝端和烟道端炉帮常发红,发红部位工人难以观察到。2003年1月24早上阳极B11位置处炉帮发红并熔化,电解液向外渗漏,工人
6、发现后,立即招集大批人马现场处理,但是由于温度高,漏洞越来越大,电解液汹涌而出,无法阻止,槽内的铝液和电解质全部漏到槽底,且把电缆烧坏。 225#槽出险报告 2003年5月12日4:00换阳极B1,16小时后,阳极下滑,造成该阳极与阴极短路,阳极大母线与阳极导杆打弧,电压摆动850mv,阳极、阴极电流分布不均,特别是阳极B1处的阴极钢棒电流分布偏大,立即割掉该处的阴极钢棒,切断电流,调整阳极电流分布。5月13日早上8:00电压摆动1150mv,测量阴极电流分布见表1,从表中可以看出电流分布严重不均。10:33,阳极B1
7、处漏炉,被迫停槽。表1 5月12日23:00和13日10:33阴极电流分布棒123456789号侧别101112131423:00A11.613.0517.52121145.615.417.516.117.51413.0510.15B/8.7516.516.519.6119.6120.3518.517.7616.6517.617.613.7513.2710:33A11.614.515.418.219.613.33.516.815.4141413.311.610.15B/7.51116.517.7619.2416.6515
8、.9115.9114.815.412.6511.2510
此文档下载收益归作者所有