某电厂“5.24”#2脱硫吸收塔火灾事故

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上传者:万里一叶飘
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案例5某电厂“5.24”#2脱硫吸收塔火灾事故一、事件属性:火灾事故二、损失概况:造成吸收塔及烟道内部部分设备烧损三、事件经过:2013年5月24日上午8时20分,某电厂#2机组脱硫吸收塔出口膨胀节更换过程中,两名外包作业人员擅自使用气焊切割螺栓,引燃烟道内壁防腐层、除雾器等,造成吸取吸收塔及烟道内部部分设备烧损,事故未造成人员伤亡。5月24日7时左右,外包作业人员在拆除脱硫净烟道膨胀节最后4个螺栓时,因机械切割困难,在未通知电厂检修部相关人员的情况下,带着气割工具及两个灭火器、两桶水来到现场,擅自采用气焊切割螺栓。5月24日8时20分,作业人员听到烟道内有异响,并发现有烟冒出,便将两桶水泼在动火点及膨胀节间隙,但烟道内随即冒出明火。四、应急救援:因作业人员无法将明火扑灭,迅速撤离现场。与此同时,电厂现场巡检的运行人员发现吸收塔有冒烟现象,立即报告值长,确认现场着火后立刻汇报厂领导并拨打2119和119。经抢救,现场明火于8时55分扑灭。五、原因分析:1.直接原因3/3

1外包作业人员在脱硫净烟道膨胀节拆除过程中,擅自改变作业方式,将机械切割膨胀节螺栓改为气焊切割,由此引燃了吸收塔内壁的防腐层、除雾器等。2.间接原因2.1外包施工技术措施执行和现场监督不到位。施工前制定了专项方案,明确了脱硫净烟道膨胀节的拆卸应使用切割机,不得动用明火等措施要求,但未严格执行。该公司的安全员未能及时发现并制止现场违章动火作业,监护人员未能起到应有的作用。2.2电厂对该公司作业人员安全教育培训不到位,重点不突出,作业人员对现场动火可能造成火灾的风险认识不够,作业人员安全意识淡薄,培训没有取得效果。2.3电厂对脱硫区域防止火灾等安全保障措施未落实。未进行区域外部有效隔离,防火防爆警示标识不全,未落实人员、工机具的准入制度,易燃易爆的氧气、乙炔等气瓶等被该公司作业人员带入禁火区域。六、预防措施:1.加强全厂重点防火区域人员进出管理,对脱硫系统等火灾易发设施要进行区域外部隔离,未持有效的动火工作票,严禁携带火种入内。2.严格控制现场动火作业范围,未经施工单位书面申请并得到电厂责任部门书面许可,任何施工单位不得在重点防3/3

2火区域进行任何形式的动火作业。3.对脱硫系统等作业风险较大的外包项目实行甲乙双方同步工作,由甲方进行全程旁站监管。4.针对此次火情事件,全厂各生产部门梳理、完善各项规章制度并严格执行,落实各级人员的安全生产责任,强化安全生产管理,坚决杜绝各类事故的发生。加大设备隐患治理工作和反违章力度,特别是动火作业隐患排查治理专项行动。5.在#2脱硫吸收塔设备修复过程中,严格按照公司管理规定,审查现场施工方案和安全措施,对吸收塔、净烟道和烟囱内部采取分段防火措施。落实现场安全生产责任制和各施工单位的安全、技术管理人员,统一协调现场施工。6.立即组织各生产部门及全体外包单位总结此次火情事件的经验教训,深挖检修过程中存在的管理漏洞,切实提高检修人员严格执行安全措施的安全意识,并要求各施工单位立即开展自查工作,杜绝管理漏洞,严格执行现场安全措施。3/3

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