欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:59219516
大小:101.50 KB
页数:6页
时间:2020-09-09
《合成甲醇回收塔技术改造总结.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、合成甲醇回收塔技术改造总结一、问题的提出和实施我公司在进行“五改八”论证时,曾提出回收合成循环气中的甲醇,由西南化工研究院教授级高级工程师设计,提出技术方案,在合成甲醇分离器后增加一个回收塔(水洗塔),用除盐水回收甲醇分离器没有完全分离下来的甲醇(气相),一般循环气在甲醇分离器后的甲醇含量有0.6-1.0%.经回收后,可降至0.1%以下.这样的循环气进入合成塔更有利于甲醇的生成,由化学反应式CO+2H2=CH3OH+Q和CO2+3H2=CH3OH+H2O+Q和化学平衡理论可知更有利于平衡向生成甲醇方向进行。如果不加回收塔,含有较高甲醇的合成气
2、进入合成塔,阻碍了合成反应向生成甲醇(正)方向进行。所以回收塔回收的甲醇完全是增产的部分。由于不能采用高喷啉密度的除盐水来吸收甲醇,那样会造成系统水过剩(水不平衡),增加精馏的蒸汽和动力消耗。在设计中采用天津大学发明专利技术—TJW2型波纹丝网填料(10.17M3),即可在1-2M3/h流量情况下(喷啉密度很小)达到吸收甲醇较好的传质效果。采用低喷啉密度的除盐水来吸收甲醇分离器后的低浓度(气相)甲醇,并且一次吸收达高浓度,(不需要多次循环)。操作简单方便,运行平稳,节省动力消耗。这一技术在国内外属领先水平。二、工艺流程和设备1、工艺流程见图工
3、艺流程:从甲醇分离器顶部出来的循环气从回收塔下部侧面进入,自下而上,通过填料和自上而下的除盐水逆流接触,因甲醇易溶于水,含0.6-1.0%甲醇的循环气中的大部分甲醇溶于水中,还有少量甲醇(0.1%)的循环气从回收塔顶部出来,大部分回循环机进口,少部分由弛放气放至提H2工序提H2。除盐水由除盐水工序送来(4.3MPa左右),进入柱塞泵进口,经泵加压至4.8-5.3MPa,通过缓冲罐送至回收塔上部进口,由分布器分散至填料,均匀淋洒在波纹丝网填料上,自上而下,和循环气逆流传质吸收甲醇,浓度逐渐增大。40-60%的甲醇水溶液从底部借塔内压力压出和甲醇
4、分离器的粗甲醇混合,压至闪蒸槽。1、设备一览表,如下表(1)名称规格型号台数电机功率制造厂家备注甲醇回收塔φ1800×11250δ=38(填料h=4000,体积V=10.17米3,重2238Kg,不锈钢)1—成都瑞奇石油化工公司总重23.87吨柱塞式计量水泵2J5-1250/6.3最大流量2.5米3/h2(一开一备)11KW×2重庆水泵厂缓冲罐φ120×360V=4升1—成都瑞奇公司控制仪表1、液位调节系统;2、集中控制仪表;3、现场测量仪表液位计H=1000压力5.0MPa,T<50℃流量计5.0MPa50℃,1-3M3/h温度计20-50
5、℃压力计3个(操作压力5.0MPa)液位计一套H=1000,5.0MPa,50℃11331—四、运行情况和效果我公司08年8月上旬中修,合成回收塔碰管,并入系统。8月25日上午10:00投运甲醇回收塔,未启泵,只加水,因当时负荷较低,系统压力(<4.0MPa),低于除盐水压力(4.3MPa)。9月6日9:00启泵运行,一般控制甲醇水溶液浓度为50-60%,流量为1.5-2.2/h,压力为4.6-5.0MPa。从9月8日至17日十天运行效果良好,操作简单方便,运行平稳,节省动力消耗。共回收甲醇水溶液393.25M3,折合成93%的粗甲醇为224
6、.16M3,十天总合计产粗甲醇2719.95M3,增产8.98%。从9月8日至17日十天运行效果,见下表(2):改造后十天合成回收塔运行情况表(2)项目8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日合计回收甲醇水溶液(M3)27.5847.4137.683738.1437.1644.0345.4740.838393.25回收粗甲醇(93%)(M3)16.1326.1721.9922.6322.8622.2424.7725.2321.1421.0224.16粗甲醇日产量合计(M3)280.5291274.3267.74278.7128
7、6.12280.42256.1237.23267.822719.95增产(%)6.1%9.88%8.72%9.23%8.93%8.43%9.69%10.92%9.78%8.51%8.98%我们对比了改造前4月20日-4月29日十天的数据(详见表3)。当时是八炉运行,十天内平均气量为27896NM3/h,而改造后9月8日-9月17日十天是7炉运行,平均气量为25204NM3/h,产量反而增长2.33%,吨精甲醇耗水煤气从3333NM3/吨下降到2941NM3/吨,下降了11.76%。吨精甲醇,吨精甲醇耗新鲜气(脱碳气F0403+回收H2),从2
8、896NM3/吨下降到2683NM3/吨,下降了7.35%,入炉煤耗和锅炉粉煤耗分别下降了26.58%和75.86%(煤耗的降低有煤质改善,和粉煤掺烧二碳和造气吹风
此文档下载收益归作者所有