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1、总第138期山西冶金2012年第4期SHANXIMETALLURGYNo4.2012文章编号:1672—1152(2012)04-0034—03双燃料锅炉在钢铁企业的应用闰振武(太原钢铁(集团)有限公司,山西太原030003)摘要:针对钢铁企业煤气供应的实际状况,分析了目前用煤气锅炉和燃煤锅炉的局限性。介绍了一种双燃料锅炉的应用,采用燃煤/煤气切换的方式,解决了煤气供应不平衡引起的介质安全保供问题。关键词:煤气平衡锅炉节能安全保供中图分类号:TK229.6文献标识码:B收稿日期:2012—07—05太钢
2、根据外部市场的需求情况对其产品的工艺煤器)、蒸发(水冷壁)、饱和蒸汽加热属于过热蒸路线进行安排。在生产过程中,1650in高炉、1800m3汽(过热器)等各个受热面的热量合理分配问题。如高炉、4350m。高炉、1549热连轧、2250热连轧、7.63in果无法合理分配,主蒸汽的品质将无法满足下工序焦炉、不锈热轧等主线生产厂是高炉煤气的产耗单(汽轮机)的工艺要求。位,由于生产节奏的变化,高炉煤气产耗量出现不平1.1.2水循环的安全性衡。公司的煤气锅炉作为高炉煤气平衡调整的重要作为自然循环锅炉,水循环的安全
3、l生是在锅炉设设备,当高炉煤气富裕时,煤气锅炉可以降低甚至消计中须重要考虑的一个方面,因为在改用高炉煤气除不必要的煤气放散,将富裕的煤气进行燃烧,用以后,由于炉膛温度降低,水冷壁受热减少,可能造成能源转化,电力生产,提高能源利用效率。循环不良。但煤气锅炉有自身的局限性:随着太钢工艺设备1.1.3烟气量及锅炉负压水平的发展,煤气锅炉(4、5、9、10号)已不能完全消在锅炉使用高炉煤气后,烟气量增加,在不改动化掉公司高炉产生的高炉煤气,造成高炉煤气的放散引风机的前提下,如果按照原额定负荷(130t/h)运g
4、-N高;高炉休风期间,尤其是紧急休风时,煤气量不行,炉膛负压将受到引风机出力的制约,锅炉的蒸发足,煤气锅炉的蒸发量不能满足主蒸汽需求,无法保量必须减少。证供风系统、供热系统、厂用电系统的安全稳定。1.1.4配风为了能合理的解决以上问题,要求锅炉具备能够由于锅炉要适应燃煤燃气两种工况,所以要在一快速切换燃料的功能,需对燃煤锅炉进行双燃料改、二次风的配比方面要考虑燃用不同种类的燃料造,以满足不同生产方式下对煤气以及蒸汽的需求。时所用的风量,以保证最佳的着火时间和最小的化18号锅炉改造学不完全燃烧热损失。太钢
5、8号锅炉(WG一130—450/3.82)为武汉锅经过分析计算知,在不改变原引送风机的情况炉厂于1985年设计制造的中温中压煤粉锅炉(单下,锅炉纯烧高炉煤气时最大燃煤气量为80km。锅筒、型布置、四角喷燃)。原设计参数:额定蒸发综合考虑以上因素并对照4号、5号燃煤锅炉改造量为130t/h,过热蒸汽压力为3.82MPa,过热蒸汽为燃气锅炉的经验,将煤粉喷燃器下部实际标高9.6m温度为450℃,排烟温度为155℃,设计煤种为西处确定为煤气喷燃器的安装位置,可保证煤气工况山贫煤。下的蒸汽品质。1.1在改造过程
6、中考虑和克服的因素1.2实施过程1.1.1受热面的热负荷为保证8号锅炉仍能在燃煤工况下安全、经济充分考虑在煤气工况下,锅炉的给水加热(省运行,对锅炉的原煤粉燃烧系统,送、引风机,排渣系统,所有受热面不做改动(只对水冷壁水管处做局作者简介:同振武(1962-),男,于太钢能源环保部从部改动)。在原煤粉喷燃器下增加高、焦炉煤气燃烧事能源管理工作,高级工程师。Tel:13700514098,E—mail:yanzw@tisco.COIn.Cn系统,增加专用点火装置,增设煤气快切阀及相关安2012年第4期闫振武
7、:双燃料锅炉在钢铁企业的应用全连锁及外部煤气管道等附属设施,对二次风配风操作室内进行远控;并在操作室内增加了火焰监视系统加以改动。电视、双色水位计及监视电视。1.2.1煤气燃烧器2双燃料锅炉的运行情况在锅炉本体9.6rn处增加煤气燃烧器4套,布8号锅炉双燃料改造后,于2011年4月投产。经置在炉膛四角。材质为1Crl8Ni9Ti的4套煤气燃烧调试,各工艺参数达到设计要求。双燃料锅炉在纯燃器属多管式高炉煤气燃烧器,结构简单,燃烧稳定煤锅炉运行状态下,运行参数与改造前相同(蒸发量(见图1)。鉴于高炉煤气燃烧
8、特性,且锅炉不能通为130t/h,主蒸汽温度为(445±5)cI=,过热器压过增加未燃带进行稳燃,所以烧高炉煤气时需要将力为3.8NPa);在以高炉煤气为燃料时,主蒸汽温焦炉煤气作为值班火炬以稳定燃烧。度、过热器压力均达到设计要求,高炉煤气用量在55~75km3之间,蒸发量可达到70。oI双燃料锅炉投用以来,在高炉工况出现异常或二姐\‘休风时,可以按照改造设计进行煤气—煤粉工况的一次风(煤粉管)口I(煤粉管)相互切换,减少了燃煤锅炉冷态启动
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