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1、热电技术2014年第2期(总第122期)QFSN一330—2型发电机定子冷却水水质超标事故分析邓兴龙(大唐淮北发电厂,安徽淮北235000)摘要针对发电机定子冷却水水质超标,汽水品质各项指7天。2012年11月开始使用城市再生水混合部分标均有不同幅度的超标现象进行分析,查找原因是由于使用备用水源作为化学制水系统水源,城市再生水与备城市中水作为化学制水水源后,反渗透膜元件有机物污染严用水源水量比例约为2:1,混合后水的电导约为重。系统脱盐率下降,出水电导升高,造成化学制水系统离子1700~s/cm,比备用水源电导高约500~s/cm,COD交换器设备出现频繁失效。指出必须及时对化学反
2、渗透系(化学需氧量)约为25mg/L,比备用水源高约18mg/统膜元件的离线化学清洗,提高脱盐效率。及时更换氧化和L。至2013年5月底,反渗透设备产水率下降了约机械损伤严重的超滤、反渗透膜,以保证反渗透具有合格的5%,脱盐率下降了约15%,降至约80%。在此之脱盐率。关键词发电机定子冷却水水质超标前,曾对反渗透系统进行过3次(每季度1次)在线清洗,每次清洗后反渗透系统脱盐率可提高约10%,1前言在清洗后的1个月内下降至清洗前的脱盐水平。在此情况下,及时对化学制水系统加药量做了相应的某热电厂1号发电机组为QFSN一330—2型,工调整,基本保证了机组的稳定运行。作转速3000r/r
3、ain,额定功率330MW,发电机采用水2013年l0月,联系反渗透阻垢剂药品供货厂家一氢一氢冷却方式,发电机定子为水内冷方式,发电对超滤、反渗透设备进行在线化学清洗,清洗效果不机氢压0.4MPa。机组布置2台定子冷却水泵,额定明显,脱盐率仍为约80%。经联系设备厂家的技术工况流量105m/h,定子线圈由实心股线和空心导线人员对反渗透设备进行了内部检查后,发现反渗透交叉组成,发电机的上、下层定子线棒均采用540度膜表面及前置精密过滤器内部滤芯表面存有大量的罗贝尔空换位结构。2013年9月18日8时1O分,发有机附着物,并根据设备运行情况判断反渗透膜元变组保护A,B柜发《定子线圈接地
4、保护》报警信号,件已出现部分氧化现象,原因为使用城市中水作为同时1号、2号机组炉水硅超标,最高达到850mg/L,化学制水水源后,在厂内深度处理系统出水口投加汽水品质各项指标均有不同幅度的超标现象,随后了次氯酸钠(氧化性杀菌剂)药品,由于城市中水水测得除盐水箱电导约400~s/cm,当日对阴离子交换质不稳定,次氯酸钠药品残余量有波动,造成反渗透器及混合离子交换器进行再生。9月19日13时28膜元件出现氧化现象。分,混合离子交换器出水水质合格后,对超标较严重由于使用城市中水作为化学制水水源后,反渗的1号机组定冷水换水,9月20日11时,1号机组透进水含盐量及有机物含量均显著增大,反渗
5、透膜定冷水合格,其余汽水指标均达到合格限值。元件有机物污染严重,性能下降,系统脱盐率下降,出水电导升高,造成化学制水系统离子交换器设备2原因分析出现频繁失效现象,酸碱使用量也有所增加。从2012年8月29日开始,离子除盐系统运行周期急剧2.1水处理酸碱使用量增加缩短,约为10h,每天离子交换器再生需要的盐酸、液电厂化学制水系统设有3套超滤、反渗透设备,碱量各约6t,每天酸碱用量较之前各多用约5t。反渗透膜元件采用美国陶氏抗污染膜,型号为BW302.2水处理碱液不足,除盐系统失效—365FR,于2011年5月调试结束后投入运行。8月8日开始,水处理碱储存槽1号碱槽处于空2012年10
6、月之前采用备用水源(二水厂来水)作为罐状态,2号碱槽剩余碱量约13t。在此情况下,联系化学制水系统水源,超滤、反渗透设备运行状态良酸碱供货厂家送碱,在碱液未到时,水处理1号碱槽好,脱盐率在98%以上,离子除盐系统运行周期约为碱量已用完。由于除盐系统运行周期较短需频繁再一30—邓兴龙:QFSN一330—2型发电机定子冷却水水质超标事故分析生,但又无碱液无法进行再生,此时除盐水箱水位较别是反渗透和除盐系统的各项仪表,保证在线监测低,仅为5m,除盐系统不得不维持失效状态运行。仪表的准确性及稳定性。由于除盐系统在失效状态下运行,各项指标都已超标,最终造成除盐水箱水质超标。4整改收到的效果2
7、.3化学制水系统在线仪表缺陷较多化学制水系统各类在线仪表都存在显示不准、2013年8月8日至8月18日,对化学反渗透系故障、探头安装不合理及无法投运等问题,造成运行统膜元件进行离线化学清洗,共清洗完二段膜元件人员无法准确及时检测设备的运行状态,从而各项36只,一段膜18只,其中5只膜氧化严重,清洗后脱指标也得不到很好的检测。盐率只达到60%,产水率只有55%,另一段膜元件由于有机物污染堵塞严重,现已发现有9只膜元件3防范措施及整改计划有机械损伤现象。根据超滤、反渗透设
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