福建电网与华东联网后AGC运行策略研究.pdf

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1、福建与华东联网后AGC运行策略研究江凡福建电力调度通信中心摘要:探讨联网后AGC控制模式的调整。分析AGC计算周期、系统频率偏差系数(K值)等重要参数对AGC运行的影响,提出了这些参数选取的原则及取值范围。探讨采用新的ACE考核方式的可行性。关键词:AGC频率偏差系数ACECPS0.引言福建省电网是一个独立的电网,目前AGC的控制模式为定频控制方式。在与华东电网联网后,AGC的控制方式将由原先的单一调频方式改为联络线功率偏差控制。本文按照福建电网与华东联网后的联络线控制要求,探讨了联网后AGC控制模式、AGC控制主要参数及ACE考核标

2、准的选取。1.AGC控制模式华东电网是一个大电网,去年最高负荷为38400MW。福建电网去年最高负荷为6300MW。福建与华东联网后,是一个大电网与小电网互联的模式。联网后双方采用何种方式共同控制联络线是待研究的主要内容之一。如果华东网采用定频率控制(CFC),福建网采用定联络线交换功率方式,此时:华东:ACE=10K△F福建:ACE=△PK:联网系统总频率响应系数,MW/0.1Hz这种采用大网控制频率、小网控制联络线潮流方式,对福建电网而言不须考虑频率的调节,减少了机组的调节次数,在功能上易于实现,同时也减少了旋转备用容量。其不利之

3、处是当华东网发生故障时有可能临时需要增大(或减少)联络线潮流,以利于快速将系统恢复正常。但因为福建电网需维持联络线潮流为恒定值,无法为事故提供支援。同样当福建网内发生故障时华东网也不能提供临时的支援,福建网需自己恢复故障并维持联络线潮流为定值。福建与华东联网初期是单回500KV联络线,长度约为360公里,是典型的电网弱联结构,当线路因故障而断开时,AGC功能将自动退出。这时福建网须依靠人工将AGC切换为频率控制模式。当双方同时采用TBC(Tie-lineBiasControl)方式时,此时:华东:ACE=△P+10K1△F福建:ACE

4、=△P+10K2△FK1:华东网频率偏差系数,MW/0.1HzK2:福建网频率偏差系数,MW/0.1Hz双方同时对联络线潮流和频率进行控制。在联网系统因故障出现频率波动时,能同时对频率进行控制。当某一方出现故障时,另一方能提供临时支援,共同将频率恢复到正常值。当联络线因故障断开时,双方的AGC机组能继续对各自的电网频率进行控制,是比较理想的控制模式。但也造成双方不易定量区分哪方对联络线的控制做出的贡献大,在电力系统市场化的现代社会中,对维持联络线及频率做的贡献大的一方理应得到相应的补偿。相应的,如何对双方的ACE进行考核也是待研究的课

5、题。2.K值选取当采用TBC控制方式时,双方电网频率响应系数K值基本上反映了各自为联网系统的调频所担负的份额。对福建电网而言,如果K值选的不合适,会严重影响AGC的调频效果。当K值过大时要求受控机组每次调节的出力很大,造成机组出力大范围的变化,如不能跟上频率的变化,将造成频率振荡发散。反之当K值较小时,AGC每次分配给机组的出力控制命令太小,需要较长时间才能将频率控制在指定的范围内。我们选取不同的K值进行AGC控制试验。图1、图2和图3分别是K=30MW/0.1Hz、K=60MW/0.1Hz和K=80MW/0.1Hz时,AGC响应的控

6、制曲线图。图1K=30MW/0.1Hz时AGC调频由图1可见,AGC机组出力随着控制脉冲的变化,在高频时减少机组出力,在低频时增加机组出力,能很快将频率控制在50Hz附近。AGC的控制效果类似于一个过阻尼系统对扰动的反应特性,系统在一定的周期内恢复正常而不会发生过调或衰减振荡。图2K=60MW/0.1Hz时AGC调频由图2可见,AGC机组出力同样随着控制脉冲的变化,在高频时减少机组出力,在低频时增加机组出力。但由于系统K值大,造成AGC机组每次调节的量过大,当AGC机组的出力在频率由低频变成高频时(反之亦然),AGC机组需进行更多的反

7、向调节,经过几个回合的频率振荡后才能将频率拉回50Hz附近,频率呈振荡收敛的特性。因此AGC要做很多无谓调节,不能达到最佳效果。图3K=80MW/0.1Hz时AGC调频由图3可见,AGC机组出力同样随着控制脉冲的变化,在高频时减少机组出力,在低频时增加机组出力。但由于系统K值过大,造成AGC机组每次调节的量过大,当AGC机组的出力在频率由低频变成高频时(反之亦然),因执行低频时发出的增加出力的命令仍然在增加,造成在高频时继续增加AGC机组出力而不能立即降出力,形成正反馈效应,从而引起频率振荡发散。从实验结果可见福建电网在正常运行时,系

8、统的临界K值大约为60MW/0.1Hz。当AGC控制选取的K值大于临界值时不但不能将频率控制好,反而有可能引起频率振荡。联网后如果K值按年度最高负荷的1%选取的话,福建网的K值约为63MW/0.1Hz,基本上是临界K值,

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