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时间:2019-08-05
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1、空透油气分离器改造、氧透密封气改造冯明义2号14000制氧机使用的DH90-6型空气透平压缩机、TYS90+2TYS60型氧气透平压缩机属于国内大型离心压缩机组,在使用的过程中,随着对其性能的了解。节能降耗、安全运行已成为我们生产需要研究的新课题。2003年11月上旬,2号14000制氧机检修过程中,我们针对空气透平压缩机耗油量大、氧透氮气密封系统不完善方面进行了改造。分叙如下:㈠.空透油气分离器改造⑴简介:空透供油系统设计参数:油箱容积5000L(约5m3,30桶),正常操作液位:1.14m,最低操作液位:1.1m,油
2、泵油量49.08m3/h,(每小时把油箱里的润滑油循环10次),通过冷却后,向机组齿轮、各轴承提供润滑,并带走热量。另外配置了一台功率2KW的电机带动排烟风机,把产生的油烟经油气分离器后排入大气。以保证机组油箱、齿轮箱内负压,不向外渗油。如图所示:自机组2002年11月投产止目前以来,补充的润滑油达25桶。究其损耗的原因,主要体现在产生的油烟,经油气分离器后仍有大量游离因子存在,排向厂房上空(污染环境)。在排烟风机后的管线中,收集的残油就达两桶,340公斤(浪费)。⑵提出改造、实施、运行情况:如图所示为此,提出改造空透油
3、气分离器系统。厂里采用了广州盖斯特生产的射流式油雾过滤器。工作原理:采用低压管网0.6MPA以上的压力氮气,减压至0.28MPA后,通入油雾过滤器后,经射流产生真空,把装置下部连通油箱内的油烟带入油气分离装置,分离出的润滑油通过回油管返回油箱,分离出含油较少的气体排向大气。同时达到油箱、齿轮箱内负压,不向外渗油的目的。11月6日,机修实施改造安装。并在在原“油气分离器装置后”加装了一个阀门A,起到阻隔作用,防止使用射流式油雾过滤器时大气进入油箱,破坏油箱真空。在试运射流式油雾过滤器时,工作步骤:关闭新加装的阀门A。开启氮
4、气相关阀门,调整通入油雾过滤器的氮气压力至0.28MPA(参考压力表)。工作正常开始。⑶改造后的问题:⒈原排烟风机、射流式油雾过滤器一用一备。氮气压力正常时,使用射流式油雾过滤器,射流式油雾过滤器系统检修或氮气压力低于0.28MPA时,使用原排烟风机。在试运原排烟风机时,改造的射流式油雾过滤器的氮气压力减压阀关闭,但放空管道仍有不足的地方,放空管道口有倒吸气的现象,为此采取了加盲板的措施,但最好的方法加装阀门更方便于操作。⒉DH90-6型空气透平压缩机的启动条件中,排烟风机运行信号正常是其中之一。为此在启动空气透平压缩机
5、时,如果使用射流式油雾过滤器,需要仪表人员来修改排烟风机的运行信号。⒊使用效果:目前射流式油雾过滤器正在投入使用。与原使用排烟风机相比:优点明显,主要体现在:⑴没有运转机械,维护简单;⑵没有油污染;⑶没有电耗,每月节省一桶油;⑷减少加油工作量。㈡氧透密封氮气系统改造3⑴简介:为了保证氧透的安全运行,防止润滑油进入机组、防止氧气外漏,本套装置设置了氮气密封气源管路调节系统;为了防止氧透蜗壳温度过高,此氮气管路供应氮气,达到机组断氧喷氮一分钟,安全防火的目的。氮气来源:一路来自中压氮气管网,目前主要由一万五氮透供应,一般压力
6、0.6MPA以上---1MPA;一路来自本套空分系统下塔(在氩换热器内与分子筛后来的正流空气换热)复热后进入氮气密封管路。一般压力0.46MPA。(注意氮气温度的控制)如图1所示:氧透正常运行时,主要由中压氮气管网供应氮气;当中压氮气管网供应氮气压力偏低或停止,不能满足氧透运行需要时,可采用本套空分系统下塔复热后来的的氮气。⑵密封氮气管路存在的问题:如图2所示:当采用本套空分系统下塔复热后来的的氮气时,原管路存在没有止回阀的问题,氮气就会进入中压氮气管网,进入机组的氮气压力就会降低,无法满足机组运行需要。⑶改造:如图3所
7、示:机修、车间钳工实施该方案。加装了两个止回阀与管线改造,原止回阀前加盲板。⑷投用:当使用本套空分系统下塔复热后来的的氮气时,关闭PV2001阀前的截止阀门,氮气通过PV2002调节压力后进入机组。解释:为何关闭PV2001阀前的截止阀门,与改造前有何区别?PV2001、PV2002两个调节阀受PIC2003压力信号控制,设定0.52MPA当压力低于0.52MPA时,PV2002先开大,当PV2002开大到50%时,压力仍达不到设定压力,PV2001就会打开。由于下塔氮气压力0.46MPA,无法达到设定压力0.52MPA
8、,PV2001就会打开,氮气仍然会进入中压氮气管网,与改造存在的问题就一样了。故此,使用本套空分系统下塔复热后来的的氮气时,应关闭PV2001前的截止阀,这正是改造后多了一个控制手段,发挥了此管路的作用。结论:两项改造,达到了预期的目的,在当前开展学、用规程的时候,下面的工作就需要操作规程的编制与完善了。油箱排向大气
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