吊车梁裂缝事故二

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1、吊车梁裂缝事故二1.事故概况某厂汽轮机车间为36m和30m并联等高两跨厂房,柱距12m,总长180m,屋架下弦标高19.2m,36m跨有20/100t和20/75t桥式吊车各1台,30m跨有20/5t和10/50t桥式吊车各1台,都采用实腹式吊车梁,其截面见下图。该车间1960年建成,1961年质量检查时发现吊车梁有许多裂纹,其分布在上、下翼缘最多,腹板处较少,加劲肋上没有裂纹。在上、下翼缘板与腹板、加劲板与梁翼或腹板之间的焊缝及附近均未发现裂纹。下图是有代表性的吊车粱裂纹示意图。裂纹都在表面,一般深1~2mm,大于3mm深的裂纹很少,裂纹宽一般均<0.07mm

2、,纹长一般在200~300mm之间,最长的达600mm。2.事故原因分析因为吊车梁已全部安装完成,并涂上红丹,部分已油漆,给裂纹检查带来困难。但是考虑到裂纹数量多和分布范围广,以及使用后在动荷载作用下可能发展成裂缝,危及结构安全使用,因此把吊车梁全部吊下来,用碱水浸泡洗涤,除去油漆,用放大镜仔细寻找裂纹,再用超声波对完好部位进行抽查。经过3个月的检查,60根吊车粱中只有3根没有裂纹,其中有4根梁裂纹严重,不仅上、下翼缘各存10多条裂纹,而且腹板靠支座第一格还有不少不规则的细裂纹。裂纹深度用风枪披铲,深度计复测,大多数深为1~2mm,少量纹深达3mm。首先找出可能

3、造成裂纹的各种原因,然后逐项分析,消除无关的原因。通常造成钢材这种裂纹的原因有:钢材材质差、有害杂质含量高;焊接热应力与热影响区;温度影响如热脆或冷脆;构件运输安装过程中被撞击;构件使用中超载,引起过高应力或超疲劳等。而这批构件钢材杂质含量远低于国家标准的规定,环境温度正常,工程尚未使用,裂纹部位远离焊接热影响区,施工中未出事故,因此上述各种因素都不是裂纹的原因。最终怀疑钢材的生产工艺,故全面调查钢材冶炼、轧制和结构加工等各个环节。发现生产钢材时,片面追求速度,铸钢时,刚浇好的钢锭仅冷到400~500℃时就拆模,随后未经检查与清理,即送去升温轧钢,轧制的钢板温度

4、还在300摄氏度以上时,就送去结构加工厂下料制作。当时就发现钢板冷到50℃左右时,已有不少微裂纹,但未作任何分析处理、依然拼装焊接成吊车粱出厂安装。因此这起吊车粱裂纹事故的主要原因,是由于钢锭温差过大,导致钢材表面存在大量的微小裂纹,经过加热轧压,这些裂纹不能闭合消失;又由于钢锭是多边形的,故轧制出的钢板上下两面都有裂纹,有的整张钢板上都有裂纹,构件加工制作时,无法避开这些裂纹。此外,梁上的加劲板均系另外采购的钢板,检查钢吊车梁时,都未发现有裂纹。3.事故处理简介梁上出现的这些裂纹,使用后可能危及结构安全。如全部报废,又因数量较大(500t),故未采用。考虑到裂

5、纹不是钢材材质不合格,不是钢材内在的质量问题,又不是焊接热应力造成的裂纹,因此确定尽量利用原梁,并作适当处理。处理的原则是先通过设计验算,确认梁上、下翼缘板厚度局部减薄1mm不会影响正常使用。因此,对深度小于1mm的裂纹用小圆头风铲局部雕除,不作补强;对深度>1mm的裂纹,先铲后补强,补强采用韧性好的小直径低氢焊条,将局部铲薄处用焊缝补厚;为确保安全,在有裂纹吊车梁下翼缘,加焊一条长9m、宽200mm、厚20mm的加强钢板,见下图。对3根腹板有不规则龟裂的粱,除了翼缘板采用上述原则处理外,还在上翼缘和腹板间增设斜撑板,见下图。

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