分析某发射装置液压导管酸洗问题与改进

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1、2016年1月机床与液压Jan?2016第44卷第2期MACHINETOOL&HYDRAULICSVol?44No?2DOI:10.3969/j?issn?1001-3881?2016?02?063某发射装置液压导管酸洗问题分析与改进付曙光,刘洪波,卢绍伟(北京航天发射技术研究所,北京100076)摘要:某发射装置液压系统不锈钢导管酸洗后出现了接头锈蚀、密封面颗粒状过腐蚀等问题。针对上述问题,从接头材质、酸液配比、酸洗工艺等方面进行分析,提出减少酸洗时间、降低酸液酸度等改进方案。经试验、使用验证表明:改进后的方案能够满足酸洗要

2、求,解决了接头锈蚀、密封面颗粒状过腐蚀等问题。关键词:不锈钢导管;酸洗;过腐蚀;改进中图分类号:TF573文献标志码:B文章编号:1001-3881(2016)2-207-3某发射装置液压系统导管使用不锈钢管与不锈钢接头焊接制作。为去除导管在弯制、焊接、存放等过程中带来的表面油污、焊渣与飞溅、金属氧化物等,达到相应等级的管道清洁度,提高不锈钢导管的耐腐蚀性,焊后对导管进行了酸洗钝化处理。导管酸洗后,不锈钢接头大量出现表面锈蚀、密封面颗粒状过腐蚀等酸洗缺陷,酸洗合格率极低。为解决上述问题,分析了酸洗缺陷产生的原因,并进行了酸洗工

3、艺改进试验。1导管酸洗问题概述图2接头表面颗粒状过腐蚀导管使用不锈钢管(材质为0Cr18Ni9Ti)与不第一批酸洗不锈钢导管中有11根外观合格,并锈钢接头(24°锥面密封,材质为06Cr19Ni10)焊通过了压力30MPa、保压30min的压力密封试验,接,二者均为奥氏体不锈钢,采用硝酸、硫酸、氢氟能够满足发射装置液压系统使用要求。酸洗法。2酸洗问题原因分析第一批酸洗不锈钢导管34根,共有68个焊接接不锈钢管酸洗钝化的原理是:通过酸洗,使铁与头。酸洗后,6个焊接接头出现表面锈蚀(如图1所铁的氧化物比铬与铬的氧化物优先溶解,造成

4、铬在不示),26个焊接接头出现表面(含密封面)颗粒状过锈钢管表面富集,使整个表面趋于均衡,通过钝化,腐蚀(如图2所示),不能满足液压导管的使用在不锈钢管表面形成稳定的钝化膜,阻止腐蚀发生,要求。[1]提高不锈钢管的耐腐蚀性。造成酸洗钝化出现表面锈蚀、颗粒状过酸洗等缺陷的原因主要是材料材质缺陷、酸洗液配比和酸度不合理以及酸洗工艺不合理。2?1焊接接头材质焊接接头使用不锈钢棒,经锻造后机加工而成。针对材料材质可能存在缺陷的问题,对接头进行了理化检验。随机选取未酸洗接头1件、酸洗合格接头1件、表面锈蚀接头1件、表面颗粒状过酸洗接头1

5、件进行化学成分检验,检验结果见表1。检验结果表明,接头材质符合《不锈钢棒》(GB/T1220⁃2007)标准规定。图1接头表面锈蚀收稿日期:2014-11-21作者简介:付曙光(1980—),男,博士,工程师,研究方向为液压传动与控制。E-mail:wustyy6@126?com。·208·机床与液压第44卷表1接头材质化学成分检验结果和冲洗两个环节;(2)针对过酸洗问题,提出了完质量分数/%未酸洗酸洗合格表面锈蚀表面过酸洗善工艺文件、提高工人作业水平的改进措施。C0.0770.07670.07710.0768结合该厂实际情况

6、,提出通过减少酸洗时间试验和降低酸洗液酸度试验来确定针对1Cr18Ni9Ti材质Si0.94970.95620.94960.9571不锈钢管与06Cr19Ni10材质不锈钢接头焊接件的酸Mn1.98831.99171.98991.9920洗工艺改进方案。根据第一批导管酸洗情况,Cr18.124818.221018.220118.10631Cr18Ni9Ti材质不锈钢管在较长时间的酸洗后仍能满Ni8.09768.17568.16748.1136足使用要求,因而,试验主要针对06Cr19Ni10材质2?2酸液配比和酸度不锈钢接头进

7、行。酸洗液主要针对1Cr18Ni9Ti材质不锈钢管配置,减少酸洗时间试验时使用原酸洗液,将脱脂处理其主要成分为硝酸、硫酸和氢氟酸。经化验,3种酸后的接头放入酸洗液中浸泡,每组3个,酸洗后钝的配比、酸液酸度均符合《不锈钢化学酸洗及化学化。试验结果取3个接头中过腐蚀情况严重者,试验钝化生产说明书》(QJ/Z65⁃1979)的规定。经查询结果见表2。该标准,该种配方酸洗液同样适用于06Cr19Ni10材表2减少酸洗时间试验结果质不锈钢的酸洗。时间/min90807060552?3酸洗工艺试验重度过重度过轻度过轻度过无过此批不锈钢导管

8、的酸洗工艺为:脱脂➝冲洗➝酸结果腐蚀腐蚀腐蚀腐蚀腐蚀洗➝钝化➝中和➝冲洗➝吹干。时间/min5045403530脱脂液采用氢氧化钠、硫酸钠、碳酸钠、硅酸钠试验结果无过腐蚀无过腐蚀无过腐蚀无过腐蚀无过腐蚀溶液,脱脂液配比符合QJ/Z65⁃1979规定。但此批图3所示为部分试验后

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